亚洲呦女专区,国产成人手机高清在线观看网站,丰满少妇呻吟高潮经历,亚洲AV久播在线播放

以案說法:液化烴儲罐的安全設計及其背后的故事

在我上一篇文章中主要講述了液化烴管道的安全設計要點及解析,今天再著重討論一下液化烴儲罐的安全設計,鑒于液化烴儲罐的設計有專門的標準規(guī)范,大家也可以自行查閱標準和條文解釋,故在本篇文章中,我不再進行條文列舉,而是以案說法,以歷史上真實的事故案例來解說液化烴儲罐的安全設計要點,加深對標準中有關條文的理解和對安全設計的重視。所以本文的最大價值并不是給廣大業(yè)界同仁提供詳實的設計依據(jù),而是以事故警示的意義來告誡設計工作者,那些被列入標準的設計條款背后,我們?yōu)榇擞指冻隽嗽鯓討K重的代價!

—————————(1)—————————
       1984年11月19日,墨西哥國家石油公司的液化石油氣(LPG)儲運站,由于管線破裂,釋放出大量LPG,形成蒸汽云后,遇火源著火爆炸?;鹎蛑睆礁哌_360m,48個儲罐全部遭到破壞,站內(nèi)設施幾乎全部毀壞。爆炸沖擊波半徑達1200m,損毀民房1400多間,共造成約650人死亡,6000人受傷,3萬多人無家可歸,被列為“世界工業(yè)史上最大的災難之一”。

1.jpg

          1984年12月22日墨西哥聯(lián)邦檢察署公布的調(diào)查報告為:墨西哥國家石油公司儲運站內(nèi)部一條連接球罐和臥式儲罐的管線發(fā)生龜裂,泄露LPG并形成蒸汽云滯留,由該廠內(nèi)部的燃燒器引火,導致蒸汽云爆炸。

          事故的經(jīng)驗教訓:大型液化烴儲罐不得布置在居民區(qū)或人員密集地帶,大型LPG球罐需保持一定的防火間距,儲罐的消防噴淋必須滿足冷卻水量的需求,進出儲罐的管線必須安裝能遙控操作的緊急切斷閥。上述的所有內(nèi)容在1992年全部被寫入石化企業(yè)的第一部防火規(guī)范《GB 50160-92 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》中。
—————————(2)—————————
          1988年10月22日,位于魔都的高橋石化煉油廠小涼山球罐區(qū),操作人員在進行球罐脫水作業(yè)過程中,由于操作失誤,造成液化氣大量泄出,遇明火發(fā)生爆炸,共造成26人死亡,15人燒傷。這是自1983年中國石油化工總公司成立以來,發(fā)生的一起最慘重的事故。

2.jpg

          事故的經(jīng)驗教訓:?;窂臉I(yè)人員必須具備基本的化工安全知識,必須對企業(yè)入職員工進行能勝任崗位的安全教育培訓。全壓力式球罐應采用二次脫水系統(tǒng)。專項安全設施(可燃氣體報警系統(tǒng))必須和項目同時設計、同時施工、同時投用。事故發(fā)生后,必須在1小時之內(nèi)立即上報。以上全部內(nèi)容分別被寫入《GB/T 33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》《GB 50160 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范(第6.3節(jié))》、《安監(jiān)總局令〔2010〕36號 建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》和《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例(第二章)》中。
—————————(3)—————————
         1997年6月27日,香港回歸的前夜,位于首都的北京東方化工廠在裝卸輕柴油時,由于操作失誤,造成物料大面積泄露,物料揮發(fā)形成的蒸汽云發(fā)生爆炸,最終造成死亡9人,傷39人的慘劇。20余個1000~10000立方米的裝有多種化工物料的球罐被毀,直接經(jīng)濟損失1.17億元。事故發(fā)生后,有關部門先后組織了三個專家組對事故原因進行調(diào)查,歷時3年半,終于在2000年12月15日,國家經(jīng)貿(mào)委對北京東方化工廠“97·6·27'’特別重大事故作出批復,認定本次事故為責任事故。

3.jpg

           其實北京東方化工廠爆炸并非是球罐本身的原因,只是常壓儲罐的池火波及到了球罐的進出口管線,造成了事故的進一步擴大。當然我之所以堅持把該事故列出來,是因為該事故留給我們的經(jīng)驗教訓太深刻了,無論是技術上還是管理上都對以后的罐區(qū)安全設計和管理產(chǎn)生了深刻的影響。

           從設計上來講,一是在設備的設計上沒有防止誤操作的技術設施,是出現(xiàn)誤操作的潛在因素;二是在出現(xiàn)操作失誤的時候,缺乏及時發(fā)現(xiàn)與信息反饋的技術設施,說白了就是缺少自動化控制。但是我想說的是,在二十多年前的石化行業(yè),整個行業(yè)的自動化控制水平都很低,大家現(xiàn)在是不是經(jīng)常遇到一些老的石化廠為什么控制室都離裝置區(qū)很近,就是因為當年的自動化控制水平太低了,不得不依靠大量的人員去現(xiàn)場巡檢、操作、記錄數(shù)據(jù)等等,每天往返十幾次,所以控制室就不能建的離裝置太遠。
            
         北京東方化工廠“97·6·27'’特別重大事故的另外一個值得書寫的教訓就是事故的調(diào)查報告程序問題,1997年發(fā)生的事故,直到2000年末才最終結案。該事故也成為近30年來特大事故調(diào)查報告歷時最長的事故。我們不禁要問:為什么會花費這么長的時間?難道事故真的如此離奇嗎?我查閱了相關的公開資料,雖然事故調(diào)查確實有一定的復雜性,調(diào)查過程中也動用了大量的專業(yè)鑒定機構和計算機模擬實驗,但造成如此漫長的主要原因并不在此,而是當時的事故調(diào)查報告程序。

       依據(jù)1989年頒布的《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》第十六條規(guī)定:特大事故發(fā)生后,按照事故發(fā)生單位的隸屬關系,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府或者國務院歸口管理部門組織成立特大事故調(diào)查組,負責事故的調(diào)查工作。
第十八條規(guī)定:特大事故調(diào)查組,應當根據(jù)所發(fā)生事故的具體情況,由事故發(fā)生單位的歸口管理部門、公安部門、監(jiān)察部門、計劃綜合部門、勞動部門等單位派員組成,并應當邀請人民檢察機關和工會派員參加。
           我們以現(xiàn)在的眼光來看待上述的兩個條款的話,一個現(xiàn)實的問題就是事故發(fā)生單位與政府一旦存在隸屬關系,那么也就存在利害關系。所以也就難以得出令人信服的客觀公正的調(diào)查報告,耗費三年的調(diào)查報告原因也正在于此。

            事故的經(jīng)驗教訓:可燃液體的儲罐必須裝備自動化控制系統(tǒng),液位報警聯(lián)鎖緊急切斷系統(tǒng),可燃氣體泄露監(jiān)測報警系統(tǒng)等等,同時特大事故的調(diào)查報告由國務院或者國務院授權有關部門進行。以上全部內(nèi)容分別被寫入《GB 50160 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范(第6章)》、《SH/T 3007-2014 石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范(第5章)》、《SH/T 3184-2017 石油化工罐區(qū)自動化系統(tǒng)設計規(guī)范》和《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例(第三章)》中。
   —————————(4)—————————
        1998年3月5日,西安市煤氣公司液化石油氣管理所貯量為400 m3的11號球形儲罐下部排污閥上部法蘭密封局部失效,造成大量的液化石油氣泄漏,隨后發(fā)生閃爆,事故共造成11人死亡,31人受傷。這起泄漏事故是西安市建國以來罕見的一次嚴重泄漏爆炸事故,給國家財產(chǎn)和人民生命安全造成了極其嚴重的危害。

4.jpg

         事故的經(jīng)驗教訓:液化烴儲罐之間的防火間距不足,液化烴儲罐與相鄰工廠的間距不足,全壓力式液化烴儲罐應采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng),儲罐根部應設緊急切斷閥,全壓力式儲罐應采取防止液化烴泄露的注水措施。液化烴球形儲罐的支柱外表面應由耐火層,耐火極限不小于1.5h。液化烴儲罐本體法蘭采用高強度對焊法蘭,墊片采用金屬纏繞墊片和高強度螺栓。連接液化烴球罐的管道必須考慮支撐措施。以上全部內(nèi)容分別被寫入《GB 50160 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范(第6.3節(jié))》、《SH 3136-2003 液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范(第4章)》、《GB 12337-2014 鋼制球形儲罐(第5章、第7章)》、《SH/T 3007-2014 石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范(第6章)》和《TSG 21-2016 固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程(第3章)》。
—————————(5)—————————

          2015年7月16日7時39分,山東石大科技石化有限公司液化烴球罐在倒罐作業(yè)時發(fā)生泄漏著火,引起爆炸,在事故救援過程中造成2名消防隊員受輕傷,直接經(jīng)濟損失2812萬元。

5.jpg

        事故的經(jīng)驗教訓:此事故暴露出來的主要問題是倒罐過程中的操作管理和安全問題,關于液化烴儲罐的倒罐操作,這屬于企業(yè)內(nèi)部的工藝操作問題,我并沒有查到相關的標準規(guī)范。目前只查到了中石化的內(nèi)部文件規(guī)定中有關于液化烴儲罐的比較詳細的安全規(guī)范。另外事故發(fā)生后,其自動化控制設施不完善,不能實現(xiàn)遠程控制,另外緊急切斷閥的氣動執(zhí)行機構失效,導致失去緊急切斷功能,這個關鍵性的失誤最終導致了致命的后果。關于切水過程中怎樣避免人員的失守,怎么做到人走自動切斷。關于這一點,可以采用彈簧快關閥來解決這個問題。即人手一旦離開手柄,閥門就會自動關閉。上述的內(nèi)容分別被寫入到《SH/T 3007-2014 石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范(第6.4節(jié))》、《安監(jiān)總管三〔2013〕76號 關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理(第二十二條)》、《SH/T 3005-2016 石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范(第10.3節(jié))》
—————————(6)—————————

       2017年6月5日,臨沂市金譽石化有限公司儲運部裝卸區(qū)的一輛液化石油氣運輸罐車在卸車作業(yè)過程中發(fā)生液化氣泄漏,引起重大爆炸著火事故,造成10人死亡,9人受傷,直接經(jīng)濟損失4468萬元。 經(jīng)計算,本次事故釋放的爆炸總能量為31.29噸TNT當量,產(chǎn)生的破壞當量為8.4噸TNT當量。


6.jpg

        事故的經(jīng)驗教訓:此次事故的主要原因非常簡單,說白了就是一個快速接頭的使用問題。如果作業(yè)人員再愿意花費哪怕十幾秒鐘的時間來加固接頭,可能就不會釀成事故。所以我的反思還是那句話:所謂的安全管理本質(zhì)上還是人的行為問題,安全管理本質(zhì)上就是不斷地克服人的惰性,且從技術上盡量減少人為的干預。另外一個教訓就是控制室并未進行抗爆設計,導致控制室內(nèi)一名員工死亡。關于快速接頭的改善,在2020年山東省安委會辦公室發(fā)布了26號文《山東省可燃液體、液化烴及液化毒性氣體汽車裝卸設施安全改造指南》的通知》,要求采用一種新型的帶防脫裝置的接頭,如下圖:

7.png

           關于控制室的抗爆設計,國家安全監(jiān)管總局在2017年11月,也就是金譽石化“6.5”重大爆炸事故的四個月后,發(fā)布了121號文《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》,其中第十三條:“控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火防爆的要求?!贬槍υ撌龡l,在隨后的官方解讀文件中,明確指出了“控制室、機柜間的建筑、結構滿足《SH/T 3006-2012 石油化工控制室設計規(guī)范》第4.4.1條等提出的抗爆強度要求;”

—————————(END)————————

           以上所列的六起事故都是關于液化烴儲罐的比較典型的案例,事故造成的傷害都是無法挽回的,那些血淋淋的事實一再不停地向我們敲響警鐘:安全生產(chǎn),警鐘長鳴!無論是做為設計工作者還是安全管理者,這些事故都應當能引起我們的反思,但愿我們以后的設計規(guī)范和技術進步永遠不要再以鮮血的代價來推動。

8.jpg