23死24傷!!!北侖電廠鍋爐爆炸事故案例
一、事故經過
1993年3月10日14時07分24秒,北侖港發(fā)電廠1號機組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴重,死23人,傷24人(重傷8人)。
北侖港發(fā)電廠1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產的亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時。
1993年3月6日起該鍋爐運行情況出現異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。
3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。
3月10日事故前一小時內無較大操作。14時,機組負荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時,爐膛壓力維持負10毫米水柱,排煙溫度A側110度,B側158度。磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨煤機出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F磨備用。
主要CCS(協(xié)調控制系統(tǒng))調節(jié)項目除風量在“手動”調節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進行消缺,故13時后已將吹灰器汽源隔離。
事故發(fā)生時,集中控制室值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護)、“汽機跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統(tǒng))盤顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開關跳開,廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。
由于汽包水位急劇下降,運行人員手動緊急停運爐水循環(huán)泵B、C(此時A泵已自動跳閘)。就地檢查,發(fā)現整個鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進入,同時發(fā)現主汽壓急驟下降,即手動停運電動給水泵。
由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計算機顯示屏)畫面鍋爐側所有輔助設備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運行人員立即就地緊急停運兩組送引風機。經戴防毒面具人員進入現場附近,發(fā)現爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開放性破口。
二、事故造成后果
該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。
事故后對現場設備損壞情況檢查后發(fā)現:21米層以下損壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側例呈開放性破口,側墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴重損壞,有66根開斷,爐右側21米層以下剛性梁嚴重變形,0米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機及噴射水泵等全部埋沒在內。爐前側設備情況尚好,磨煤機、風機、煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。該起事故最終核算直接經濟損失778萬元人民幣,修復時間132天,少發(fā)電近14億度。
因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時間內寧波地區(qū)的企業(yè)實行停三開四,杭州地區(qū)停二開五,浙江省工農業(yè)生產受到了嚴重影響,間接損失嚴重。
三、事故原因
該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調查過程中的事故機理技術分析結論綜合如下:
(一)運行記錄中無鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現場無殘焦,可以認定,并非煤粉爆炸。
(二)清渣過程中未發(fā)現鐵異物,渣成份分析未發(fā)現析鐵,零米地坪完整無損,可以認定,非析鐵氫爆炸。
(三)鍋爐冷灰斗結構薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數量的集中載荷或者施加一定數量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。
(四)事故發(fā)生后的檢驗結果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術規(guī)范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實,包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導致包角管受過大拉伸力而造成的。