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某項目 1 爐爐膛壓力高 MFT 跳閘事件非停分析報告

事件關(guān)鍵字:負壓 火檢 結(jié)焦

按發(fā)生類型分類:鍋爐

按事件原因分類:物的不安全狀態(tài)

按事故程度分類:一類障礙






事故經(jīng)過



 21:06:19 鍋爐爐膛負壓開始產(chǎn)生波動,21:06:23 爐膛壓力+362Pa,21:06:28 爐膛壓力-1922Pa,21:06:35 爐膛壓力+3534Pa,鍋 爐 MFT 動作,跳閘首出為爐膛壓力高。運行人員發(fā)現(xiàn)火焰變暗,21:06:32 投入 BC 層油槍。機組 跳閘后,運行人員檢查:#1 機高、中壓主汽門、調(diào)門關(guān)閉, 功率顯示為零,轉(zhuǎn)速開始下降,運行的磨煤機、給煤機、一次 風(fēng)機跳閘,#13 電泵聯(lián)啟維持汽包水位正常,主機交流油泵聯(lián)啟,潤滑油壓正常。21:15 爐膛吹掃結(jié)束,鍋爐點火,17 日 0:15,#1 發(fā)電機并網(wǎng),機組恢復(fù)正常運行。




主要原因



為滿足環(huán)保要求,入爐煤摻配時,在盡量多 用高硫煤的同時,使用低硫低灰熔點煤種進行摻燒,低灰熔點 煤種比例達到 50%,降低了入爐煤標煤單價,但低灰熔點入爐 煤占比較大,容易造成鍋爐結(jié)焦。爐底水封漏風(fēng)造成火焰中心上移,燃燒區(qū)局部缺氧,產(chǎn)生還原性氣氛,造成灰熔點降低,加劇燃燒器上部水冷壁和屏式 過熱器結(jié)焦。

進行鍋爐 L3 長吹時,后屏過熱器區(qū)域掉焦,熾熱的焦塊落入渣斗后,渣斗水急劇汽化,爐膛壓力升至+ 362Pa, 水蒸氣和爐底漏入的冷風(fēng)上升至燃燒區(qū),造成爐膛局部燃燒惡化,爐膛壓力快速下至-1922Pa,爐內(nèi)未燃燒的煤粉 積聚至一定濃度后引起爆燃,爐膛壓力快速升高至+3534Pa, 21:06:35,爐膛壓力高保護動作 MFT,是本次事件的直接原因。




次要原因



比例較高的低灰熔點煤進入爐膛,鍋爐爐底漏風(fēng)問題未得 到有效解決,為爐膛結(jié)焦創(chuàng)造了客觀條件。發(fā)電部對再熱器減 溫水量明顯增加的現(xiàn)象未作深入分析,未高度重視爐底漏風(fēng)對鍋爐燃燒、結(jié)焦的影響,對漏風(fēng)缺陷的消除督促不力,爐膛壓力升至+362Pa 時,監(jiān)盤運行人員對爐膛負壓變化反應(yīng)遲緩,未及時投入油槍助燃;技術(shù)支持部對爐底漏風(fēng)的缺陷處理不徹底、不及時,是本次事件的間接原因。




應(yīng)對措施



(1)全面排查鍋爐爐底水封,采取有效臨時措施,降低鍋爐漏風(fēng);在停爐期間,徹底解決漏風(fēng)問題。          

(2)根據(jù)結(jié)焦情況,優(yōu)化吹灰管理制度。 

(3)優(yōu)化燃煤摻配方案,降低低灰熔點煤種摻燒比例。 

(4)進行鍋爐動力場試驗,根據(jù)試驗結(jié)果進行調(diào)整,防止火焰貼壁。

(5)對現(xiàn)存煤種進行元素分析,確定各煤種的結(jié)焦性能,調(diào)整入廠煤結(jié)構(gòu)。

(6)提高監(jiān)盤質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)爐膛負壓有異常變化時,立即投油穩(wěn)燃。

(7)制定降低火焰中心的運行調(diào)整措施。