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一起入窯斗提頭輪軸承及軸承座損壞事故調(diào)查報告

2020年10月28日,XX水泥二線入窯斗提頭輪東面軸承及軸承座損壞,造成停窯事故。10月31日凌晨5:20分完成檢修并投料恢復(fù)生產(chǎn),本次設(shè)備事故共停窯57小時04分。

一、事故經(jīng)過 
2020年10月28日16:50分,2線窯巡檢工勞XX中班接班后來到入窯提升機(jī)頭部例行巡檢,減速機(jī)油位正常,料斗無刮碰異響。19:46分左右,燒成工段粟XX在經(jīng)過生料均化庫時,發(fā)現(xiàn)二線入窯提升機(jī)底部冒灰較大,于是匯報至燒成工段工作群,制造部設(shè)備經(jīng)理謝XX當(dāng)即要求檢查提升機(jī)頭輪、斜槽及溜子是否堵塞。期間,中控匯報制造部工程師劉XX,劉XX20:15分來到入窯提升機(jī)頭部檢查,發(fā)現(xiàn)頭部有刮斗異響,立即通知止料檢查,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)提升機(jī)頭輪軸承及軸承座(減速機(jī)端)已磨穿損壞,主軸發(fā)藍(lán)。20:16分2#窯止料停機(jī)開始檢修更換軸承、軸承座及變形料斗,于10月31日5:20分完成檢修并投料恢復(fù)生產(chǎn)。

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現(xiàn)場軸承及軸承座損壞圖片

二、 原因分析
1、軸承密封失效,有灰塵進(jìn)入軸承,經(jīng)較長一段時間運行后造成軸承損壞,是本次事故的直接主要原因。
2、該部位軸承轉(zhuǎn)速低,一般可使用10—20年左右。5月份2線窯大修時,檢測該軸承游隙為0.31mm(初始游隙0.18mm),其時密封可能已經(jīng)開始失效,有輕微進(jìn)灰的嫌疑。但如果清潔換新油后,密封和潤滑良好,繼續(xù)運轉(zhuǎn)1-2年是可期的。相關(guān)管理人員未對軸承間隙變大原因進(jìn)行分析并采取有效措施,管理缺失是本次事故的主要原因之一。
3、因一級安標(biāo)的需要,該軸承座的防護(hù)罩過于嚴(yán)實、密封,日常巡點檢需要彎腰低頭才可以看到該部位運行情況,巡檢工無法通過正常的“觸摸、目視”等手段來判斷該軸承座的溫度和振動情況,只能靠聲音來辨別是否異常。缺乏有效的巡檢是本次事故的原因之一。
4、機(jī)電部管理人員未能提前發(fā)現(xiàn)軸承進(jìn)灰、磨損及溫升、振動異常,也未對生產(chǎn)部門巡檢人員的巡檢提出整改意見。是造成本次事故的管理原因之一。
5、中控操作員對設(shè)備電流等數(shù)據(jù)不夠敏感,當(dāng)天入窯斗提運行電流曲線圖中顯示,該斗提電流從16:40分開始異常升高(電流比正常值高15A),未引起重視,導(dǎo)致軸承磨損加劇而發(fā)藍(lán),是造成事故擴(kuò)大的主要原因之一。
6、該設(shè)備正常運行電流為130-140A,異常報警值應(yīng)設(shè)置為150A為宜,但實際異常報警值設(shè)置為240A是不合理,導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)異常時中控操作畫面未閃紅報警提示中控操作員,是本次事故的間接原因。
三、 事故預(yù)防措施
1、提升崗位巡檢技能,組織制造部巡檢崗位有針對性的培訓(xùn)及考試,日考日清增加巡檢考核內(nèi)容。配備必要的巡檢工具巡檢,巡檢時要求通過“手摸、耳聽、眼觀、鼻聞”等手段判斷設(shè)備的運行聲音、溫度、振動、聯(lián)接等是否異常;工段,部門巡檢發(fā)現(xiàn)隱患巡檢崗位沒有發(fā)現(xiàn)的加重考核。
2、恢復(fù)該提升機(jī)糾偏保護(hù)裝置,發(fā)現(xiàn)膠帶跑偏及時調(diào)整,減少料斗刮殼。
3、重新制作該軸承座防護(hù)罩,開觀察口,并加裝測溫點,便于監(jiān)控該軸承溫升情況。
4、主機(jī)設(shè)備各零部件,如發(fā)現(xiàn)有非正常磨損的情況下,更換配件的同時,應(yīng)分析磨損原因并采取措施。
5、將入窯斗提電流異常報警值設(shè)置為150A。
6、開展全廠設(shè)備安保系統(tǒng)排查,糾正異常的設(shè)備報警數(shù)值、恢復(fù)失效聯(lián)保功能,對影響設(shè)備巡檢的障礙進(jìn)行清除或改造,確保能方便、有效巡檢。