一起燃燒器故障導(dǎo)致停窯處理事故分析
一、事故經(jīng)過:
2018年5月4日更換新燃燒器后窯況良好,主窯皮20米,一次風(fēng)機39HZ,壓力40-41KPa,內(nèi)外風(fēng)壓力在38kpa。9月19日停窯時,目視檢查燃燒器端面及澆注料未發(fā)現(xiàn)異常。9月29日20:00現(xiàn)場在清燃燒器端面結(jié)焦時一次風(fēng)壓力從41KPa突然降到39KPa,風(fēng)機電流同步下降,現(xiàn)場檢查燃燒器頭部未見澆注料掉落。在10月份和11月份中也多次出現(xiàn)在清燃燒器端面結(jié)焦時一次風(fēng)壓力突然降2KPa情況,只能通過加風(fēng)機頻率來提高壓力滿足生產(chǎn)。11月18日一次風(fēng)壓力下降到36-37KPa頻率給定到47HZ,此時因壓力過低,煤管火焰無力,窯煅燒能力差,飛砂料嚴(yán)重,窯皮只有14米,且很不牢固,經(jīng)常發(fā)生大面積的垮落窯皮,被迫減產(chǎn)處理窯皮過破碎機。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)燃燒器頭部澆注料有150mm左右澆注掉;一次風(fēng)壓力37KPa,但內(nèi)外風(fēng)壓力表顯示異常(外風(fēng)壓力為30KPa,內(nèi)外壓力為40KPa)。經(jīng)與燃燒器廠家溝通,分析原因可能有3種情況:1、煤管頭部外風(fēng)管焊接處開裂;2、煤管端面外風(fēng)噴嘴面積磨大或掉落;3、煤風(fēng)管道磨穿。同時,廠家派工程師24日到我司現(xiàn)場診斷原因。最終經(jīng)部門討論后,請示公司領(lǐng)導(dǎo)決定停窯檢查更換窯頭燃燒器。
11月25日7:50分窯止料,計劃更換燃燒器。燃燒器退出窯外后,檢查發(fā)現(xiàn):1、燃燒器端面外風(fēng)噴嘴有9個已經(jīng)掉落,還有一個移出一半,另外8個正常;2、燃燒器頭部澆注料有150mm寬掉落了2/3圈。于25日11:20更換好新燃燒器,11:25分窯點火,12:58分窯恢復(fù)投料。
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二、原因分析:
1、燃燒器出廠時,外風(fēng)噴嘴未擰緊,回到公司未做檢查擰緊,是導(dǎo)致外風(fēng)噴嘴掉落的主要原因;
2、現(xiàn)場清端面結(jié)焦時,基本是順時針方向(噴嘴松動的方向)清理,把噴嘴慢慢地松動清出來,這是間接原因;
3、按廠家分析,只要外風(fēng)噴嘴擰緊了,清結(jié)焦時是不會把噴嘴清出來的,因為有40 KPa的風(fēng)壓對噴嘴進(jìn)行鎖緊。
三、防范措施:
1、新燃燒器或是更換外風(fēng)噴嘴時,一定要對噴嘴進(jìn)行檢查緊固;
2、遇到停窯時,如條件允許都要對噴嘴進(jìn)行檢查緊固;
3、規(guī)定現(xiàn)場清燃燒器端面結(jié)焦時要往外風(fēng)噴嘴擰緊的方向(逆時針)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)刮動;
4、定期檢查更換清結(jié)焦裝置的刮刀;
5、向燃燒器廠家索取緊固外風(fēng)噴嘴的專用工具;
6、清理燃燒器頭部上積料時,不能用氣管清,避免頭部澆注料發(fā)生爆裂。