電廠鍋爐事故案例
轉(zhuǎn)載。
1、鍋爐安全閥校驗(yàn)升壓實(shí)跳造成爐外管道爆破
事故經(jīng)過: 1999年7月9日,3號鍋爐在安全門熱態(tài)整定過程中,高溫段省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò)管直管段發(fā)生爆破,造成5人死亡,3人嚴(yán)重燙傷。 事故原因分析: 事故由于該段鋼管外壁側(cè)存在縱向裂紋,致使鋼管的有效壁厚僅為1.7mm左右,從而導(dǎo)致在3號鍋爐安全門整定過程中,當(dāng)主蒸汽壓力達(dá)到16.66MPa時,鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時過載斷裂,發(fā)生爆破。 事故總結(jié): 1、鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會造成鍋爐管道蒸汽壓力超壓,導(dǎo)致鍋爐管道壽命減少容易造成鍋爐和爐外管道爆破,后果嚴(yán)重; 2、鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會造成噪音污染,安全閥起跳次數(shù)多,會帶來密封面的損壞; 3、純機(jī)械彈簧式安全閥及碟形彈簧安全閥可使用安全閥在線定壓儀進(jìn)行校驗(yàn)調(diào)整。校驗(yàn)調(diào)整可以在機(jī)組啟動或帶負(fù)荷運(yùn)行的過程中(一般在60%~80%額定壓力下)進(jìn)行。 事故經(jīng)過: 2001年5月9日0時20分,某電廠8號爐撈渣機(jī),在運(yùn)行中因發(fā)生斷鏈條故障停運(yùn)搶修,0 時35 分左右,司爐將8號爐撈渣機(jī)關(guān)斷門甲側(cè)密封擋板全部關(guān)閉,乙側(cè)因機(jī)械卡澀有一塊擋板未關(guān)上,并匯報值長,等待檢修人員來現(xiàn)場搶修;4 時30分左右,檢修人員將撈渣機(jī)鏈條修復(fù),要求試轉(zhuǎn)。5 時40左右,試轉(zhuǎn)成功,但刮不上灰,檢修判斷鏈條從甲側(cè)轉(zhuǎn)角壓鏈導(dǎo)輪下脫出,并要求反轉(zhuǎn)和放掉撈渣機(jī)內(nèi)的水。值長 未同意反轉(zhuǎn),只吩咐運(yùn)行人員用高壓水沖洗壓鏈導(dǎo)輪。在放水之前令司爐投一支油槍穩(wěn)燃, 壓鏈導(dǎo)輪沖洗出來后,檢修工撬鏈條復(fù)位沒有成功,準(zhǔn)備采用割斷鏈條復(fù)位的方法處理。6時40 分左右,爐內(nèi)突然垮下大塊焦渣,將關(guān)斷門擋板接合部沖開一條縫,紅灰從關(guān)斷門擋板縫隙中噴射而出,將在撈渣機(jī)旁平臺上做搶修準(zhǔn)備工作的 4人燒傷, 4名傷員在醫(yī)院救治中陸續(xù)死亡 3人,1 人重傷。 事故原因分析: 1.未執(zhí)行安規(guī)規(guī)定。在撈渣機(jī)故障處理時,按有關(guān)規(guī)定要求運(yùn)行人員投油穩(wěn)燃,保持負(fù)壓,并關(guān)閉關(guān)斷門密封擋板等措施。 2.未采取有效的應(yīng)急措施。工作負(fù)責(zé)人由于技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,判斷處理缺陷能力不強(qiáng),對面臨的不安全工作環(huán)境及時間越長,危害性就越大的險情認(rèn)識不足,未進(jìn)一步采取防止突發(fā)事故的有效應(yīng)急措施。以上是造成這次人身傷害的主要原因。 事故總結(jié): 施工負(fù)責(zé)人,到現(xiàn)場后設(shè)備缺陷查找不準(zhǔn)確,技術(shù)素質(zhì)不高,工作時間太長,達(dá)5小時 之久。檢修提出放密封水槽水時,許可人沒有按規(guī)程“短時間內(nèi)不能處理完應(yīng)放灰”的規(guī)定,也沒有采取補(bǔ)充安全措施就同意 工作,在執(zhí)行工作許可中,未采取安全措施。 1、定期對各級人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn),提高安全技術(shù)防護(hù)水平。 2、加強(qiáng)職工的自我保護(hù)意識的教育,在險情大的情況下要有應(yīng)急措施;請有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的老工人、老同志進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教育,增加青年職工的經(jīng)驗(yàn)知識。 3、經(jīng)常對職工進(jìn)行安全思想教育,強(qiáng)化職工的安全意識,做到“三不傷害”“勿忘安全、珍惜生命”。堅持反習(xí)慣性違章活動。 4、各級人員要重視人身安全,認(rèn)真履行自己的安全職責(zé),認(rèn)真掌握各種作業(yè)的安全措施和要求,并嚴(yán)格遵守各種規(guī)程制度。 事故經(jīng)過: 2000年9月8日某電廠一值丙班2 號爐正常運(yùn)行中,2時30分,負(fù)荷150MW主汽壓力13.6MPa,主汽溫度537℃,化學(xué)人員聯(lián)系2 號爐進(jìn)行定期排污, 2時40分左右,司爐 準(zhǔn)備執(zhí)行排污工作、第二副司爐出去排污,2時45分,主控人員突聽一聲巨響伴隨振動,監(jiān)盤人員不知何情況,趕緊檢查盤面表計均無變化,出外面發(fā)現(xiàn)甲乙兩側(cè)至零米樓梯口冒出大量蒸汽,爐后B 角底部上放水門開啟,爐前D 角定排一次門開啟。與此同時,將爐前D角和爐后B角底部上放水門關(guān)閉。爆破管道停止冒汽,之后到零米找人,發(fā)現(xiàn)第二司爐在地面躺著了,趕緊送往醫(yī)院治療,鑒定二度燙傷,燙傷面積70%,經(jīng)醫(yī)院全力搶救無效,于 9月9日22 時30 分,因呼吸衰竭死亡。事故后,在現(xiàn)場復(fù)查閥門位置,發(fā)現(xiàn)爐后B角定排一次門開了1.2 圈。 事故原因分析: 經(jīng)初步分析,副司爐在去底部排污時,本應(yīng)將爐前 D角和爐后B 角的定排一二次門打開,而錯誤將與之相連的爐前D角和爐后B 角的上放水門當(dāng)作定排二次門打開,由于部分電動小閥不嚴(yán)漏汽,使?fàn)t側(cè)高壓汽水介質(zhì)流至低壓管路,造成上放水系統(tǒng)管道爆破,大量高壓蒸汽噴出,將正在此處的副司爐 沖打到零米地面 燙傷,搶救無效死亡。 運(yùn)行人員對系統(tǒng)、對設(shè)備不熟,排污時又不認(rèn)真核對閥門名稱,開錯閥門。 事故總結(jié): 1、加強(qiáng)各項工作的安全管理,加大監(jiān)察整改力度,保證生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)場環(huán)境的安全。 2、 應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行各種形式的安全思想教育,提高職工的安全防護(hù)意識,掌握安全防護(hù)方法。 3、 應(yīng)定期對主要生產(chǎn)人員進(jìn)行安全規(guī)程制度的考試,明確安全職責(zé),強(qiáng)化安全意識。 4、 應(yīng)定期對全體員工進(jìn)行緊急救護(hù)法的培訓(xùn),尤其是使全體員工熟練掌握觸電急救方法。 5、 加強(qiáng)各項工作的安全管理,加大監(jiān)察整改力度,保證生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)場環(huán)境的安全。 6、各疏水管道中,節(jié)流閥后的管材應(yīng)與閥前一樣,防止閥門開啟后造成閥門后管道超壓。 事故經(jīng)過: 2006年5月25日16:35分,#6爐負(fù)荷230MW,#1、2空預(yù)器、吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)。#1、2、3、4、5磨組運(yùn)行,參數(shù)正常。#3磨組斷煤50秒后#2、4、5磨組火檢突然全部消失,滅火保護(hù)發(fā)“喪失全部火焰”信號,爐滅火,立即聯(lián)系快降負(fù)荷,機(jī)惻負(fù)荷最低降至十三萬,司爐檢查滅火保護(hù)動作正常。滿足吹掃條件開始吹掃,此時因降負(fù)荷給水補(bǔ)水量較大,后期水位反彈,快速升至+460mm吹掃中斷,恢復(fù)水位正常繼續(xù)吹掃,17:00爐側(cè)乙再熱氣溫478度,機(jī)側(cè)490度,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)跳閘,汽機(jī)跳閘后汽包水位被壓至-360mm吹掃再次中斷,聯(lián)系熱工強(qiáng)制此信號,再次恢復(fù)吹掃,17:11吹掃完成點(diǎn)火成功,17:40負(fù)荷230MW,各參數(shù)正常。 事故原因分析: 媒質(zhì)差,斷煤,火檢顯示存在一定問題易造成此次滅火的主要問題,滅火后值班員對設(shè)備特性了解不足,對給水量的大小,水位將會產(chǎn)生的變化分析作出正確的判斷。致使在快速減負(fù)荷過程中給水量過大,使水位失控造成吹掃中斷,耽誤啟動時間,是造成汽溫下將是汽機(jī)跳閘的主要原因。 事故總結(jié): 1、鍋爐滅火后聯(lián)系汽機(jī)快減負(fù)荷時,應(yīng)根據(jù)減負(fù)荷情況調(diào)整給水量,對減負(fù)荷過程中出現(xiàn)的虛假水位應(yīng)有正確的判斷,此外,汽機(jī)降負(fù)荷速率應(yīng)根據(jù)機(jī)前壓力的下降情況設(shè)置,盡量使機(jī)前壓力保持穩(wěn)定,降負(fù)荷過快壓力不穩(wěn)定會給爐側(cè)調(diào)整水位造成一定的難度。 2、滅火后及時關(guān)小二次風(fēng)門,減小冷風(fēng)對鍋爐的快速冷卻并及時檢查各減溫水門是否有泄露,必要時關(guān)閉就地手動門,以防溫度降的過低。 3、運(yùn)行人員加強(qiáng)事故處理能力,值班員應(yīng)對鍋爐滅火后的水位發(fā)展趨勢以及汽機(jī)快減負(fù)荷對水位產(chǎn)生影響有正確判斷,做好事故預(yù)想。 事故經(jīng)過: 2005年3月12日15:00#5爐負(fù)荷245 MW,4臺磨運(yùn)行,各參數(shù)正常,自動投入爐膛負(fù)壓-80pa突然反正+120pa蒸汽流量不正常小于給水流量60t/h 左右,汽包壓力有所下降檢查發(fā)現(xiàn)爐膛出口處甲側(cè)后屏過熱器處煙溫明顯低于乙側(cè),四管泄露報警,測點(diǎn)圖打開,就地可聽到明顯的泄露聲。 立即降低主汽壓力,聯(lián)系降低負(fù)荷,維持水位正常,申請停爐。 事故原因分析: 1、燃燒調(diào)整不當(dāng),火焰中心上移或火焰偏斜造成過熱器區(qū)域煙溫 2、升高或煙氣側(cè)熱偏差大。 3、過熱器管壁長期超溫及飛灰磨損或高溫腐蝕。 4、吹灰管安裝不正確,對過熱器管造成沖刷磨損。 5、管子被異物堵塞,造成管壁局部過熱。 6、蒸汽品質(zhì)不合格,過熱器管內(nèi)壁結(jié)垢造成傳熱惡。 7、減溫水使用不當(dāng)造成蒸汽側(cè)熱偏差過大。減溫器內(nèi)噴嘴脫落堵 8、塞管口造成流量不均 9、管材質(zhì)量不良或安裝檢修焊接不良 事故總結(jié): 1、運(yùn)行中加強(qiáng)火焰調(diào)整,避免火焰中心偏斜。 2、定期吹灰避免結(jié)焦結(jié)渣防止超溫超壓運(yùn)行 3、加強(qiáng)燃燒調(diào)整改善貼壁氧量防止高溫腐蝕 4、鍋爐停運(yùn)七天以上應(yīng)進(jìn)行有效的防腐方法進(jìn)行保養(yǎng)防止?fàn)t管腐蝕。 5、加強(qiáng)對減溫水焊縫、內(nèi)壁沖刷、外表腐蝕現(xiàn)象的金屬檢查發(fā)現(xiàn)問題及時更換。 6、定期對受熱面管子壽命評估,以確定是否要大面積更換。 7、過熱器再熱器省煤器管束發(fā)生爆漏應(yīng)及早停運(yùn)防止沖刷損壞其他管段擴(kuò)大損失 8、保證合格的給水、爐水、蒸汽品質(zhì)。 事故經(jīng)過: 3月13日23時12分#4爐做定期工作:事故放水電動門傳動試驗(yàn)。#4機(jī)負(fù)荷190MW,在操作開一次門時,二次門聯(lián)動,且一、二次門狀態(tài)變“黃色”,事故放水管過水,迅速就地關(guān)閉二次門,DCS畫面關(guān)閉電動一次門。爐側(cè)水位最低瞬間至-110mm,其他參數(shù)均正常。電氣檢查一、二次門電源均正常,0時20分熱工檢查邏輯為一次門有指令動作,二次門無動作指令,其他未見異常。14日16時應(yīng)安監(jiān)要求,#4爐做事故放水電動門傳動試驗(yàn),正常,原因待查。 事故原因分析: 在做事故放水門傳動試驗(yàn)過程中,值班員沒有做好充分的事故預(yù)想,沒有派人就地檢查事故放水門的動作情況,以至于在操作開啟一次門的過程中二次門聯(lián)動開啟沒有及時發(fā)現(xiàn),造成汽包水位低,是此事件的主要原因。 事故總結(jié): 各班組認(rèn)真組織分析此次事件,并能從吸取教訓(xùn),舉一反三,嚴(yán)禁在定期工作中出現(xiàn)類似不安全事件。 以后做類似定期工作(如冷卻風(fēng)機(jī)切換、油泵切換、電動門傳動試驗(yàn)等)必須派人到就地檢查,并做好聯(lián)系工作,方可進(jìn)行試驗(yàn),同時做好相關(guān)的事故預(yù)想。 事故前運(yùn)行方式: #4機(jī)負(fù)荷300MW,主汽壓力15.8MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力3.4 Mpa,再熱蒸汽溫度538℃,真空77.56K Pa,爐膛負(fù)壓-90 Pa,水位0mm,#4-1、#4-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,#4-1、#4-3給水泵運(yùn)行,A、C、D、E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,汽包水位自動,機(jī)組協(xié)調(diào)控制,汽機(jī)TV開度99%,GV開度30%,RSV開度99%,IV開度100%,單閥控制。 事故經(jīng)過: 12月3日21時38分#4機(jī)負(fù)荷突然由300MW降至246MW,高調(diào)門由30%開至100%,CRT畫面上TV、GV、IV、RSV全在開啟位,21:42在調(diào)整過程中,#4爐汽包水位低造成鍋爐MFT,機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列。汽機(jī)跳閘后,就地查TV2全關(guān),而CRT畫面上顯示TV2全開,判斷為TV2閥在運(yùn)行中關(guān)閉造成負(fù)荷突降,查追憶在負(fù)荷突降前曾有關(guān)TV2閥指令發(fā)出。后經(jīng)熱工檢查發(fā)現(xiàn)TV2的VP卡(閥位卡)故障,12月4日2時50分更換備用VP卡并經(jīng)重新標(biāo)定TV2恢復(fù)正常。后就地檢查發(fā)現(xiàn)#4機(jī)#1中壓主汽門蒸汽引導(dǎo)閥接口漏油。經(jīng)處理#4機(jī)#1中壓主汽門蒸汽引導(dǎo)閥漏油,11月4日5時43分#4爐點(diǎn)火,7時08分定速,7時15分#4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。8時44分,#4機(jī)負(fù)荷至70MW時,#4-1給水泵運(yùn)行中掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,#4-3給水泵聯(lián)啟,15秒后掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,汽包水位低,MFT動作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳。9時#4爐點(diǎn)火,9時23分#4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。10時38分#4機(jī)負(fù)荷至90MW,主汽溫度突降到汽機(jī)不允許值,汽機(jī)手動打閘,發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,爐滅火。11時15分#4爐點(diǎn)火,12時46分#4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。15時40分#4爐燃燒穩(wěn)定,全撤油槍。 事故原因分析: 1)、12月3日21時38分負(fù)荷突降原因:TV2的VP卡(閥位卡)故障,運(yùn)行中TV2關(guān)回,造成負(fù)荷突降至246MW。 2)、12月3日21時42分汽包水位低引發(fā)MFT動作原因:負(fù)荷突由300MW降至246MW后,運(yùn)行人員減弱燃燒降壓速度慢,水位調(diào)整不及時,致使水位低MFT動作。 3)、12月4日8時44分給水泵掉閘水位低MFT動作原因:因運(yùn)行人員操作給水泵勺管開度范圍幅度過大,當(dāng)時除氧器壓力低,使給水泵入口壓力低于定值1.0MPa,掉閘,#3給水泵聯(lián)啟后由于延續(xù)#1給水泵勺管開度,流量大,同樣使給水泵入口壓力低于1.0 Mpa定值,在經(jīng)延時15秒后#3給水泵掉閘,水位低至-300mm,MFT動作。 4)、12月4日10時38分甩汽溫打閘原因:運(yùn)行人員在調(diào)整汽溫時,過熱器一級左減溫水流量開的過大,造成汽溫突降。 事故總結(jié): 強(qiáng)化300MW機(jī)組運(yùn)行人員培訓(xùn),盡快提高運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)水平,增強(qiáng)運(yùn)行人員對異常情況處理能力,防止因運(yùn)行操作不當(dāng)引起機(jī)組停運(yùn)事件發(fā)生。 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī) 負(fù)荷210MW,主汽壓力14.6MPa,主汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力2.2MPa,再熱汽溫538℃,真空-77KPa,爐膛負(fù)壓-65Pa,主汽流量678 T/H,給水流量648 T/H,總風(fēng)量737 T/H,總煤量95.7T/H,機(jī)組控制為協(xié)調(diào)方式,A、B、C、E四臺磨煤機(jī)運(yùn)行,#3-1、#3-2一次風(fēng)機(jī)、#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、#3-1、3-2送風(fēng)機(jī)運(yùn)行。 事故經(jīng)過: 12月6日16時#3爐內(nèi)突掉大焦,負(fù)壓大幅擺動,爐MFT動作,首出記憶為“角火焰喪失”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉。#3-1、#3-2一次風(fēng)機(jī)、A、B、C、E磨煤機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。隨后#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)掉,#3-1、#3-2送風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,首出記憶為“爐膛壓力低”。17時#3爐點(diǎn)火,17時30分#3機(jī)定速,17時35分#3發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列。 事故原因分析: #3爐因設(shè)計時爐內(nèi)衛(wèi)燃帶偏多,從試運(yùn)啟動帶負(fù)荷以來,爐內(nèi)燃燒區(qū)衛(wèi)燃帶一直結(jié)焦嚴(yán)重。因大焦脫落,在爐內(nèi)燃燒區(qū)揚(yáng)起較濃粉塵,加之大量熱焦掉入撈渣機(jī)內(nèi)騰起大量水汽致使?fàn)t膛內(nèi)運(yùn)行的4臺磨煤機(jī)煤火焰監(jiān)視16個有7個灰塵遮掩失去火焰,其中#4角全部失去火焰,發(fā)出角無火信號,引發(fā)MFT動作MFT動作后,因爐膛內(nèi)負(fù)壓達(dá)到-2500Pa,延時5秒后聯(lián)掉兩臺引風(fēng)機(jī)。 事故總結(jié): 1)、已在DCS邏輯控制回路中將角火焰喪失加3秒延時,即角火焰喪失信號發(fā)后,經(jīng)過3秒延時方可動作MFT停爐,防止掉焦等異常情況出現(xiàn)時,短時間內(nèi)因粉塵遮掩火檢,在爐膛燃燒未滅火情況下,誤引發(fā)MFT動作停爐。 2)、#3爐自試運(yùn)啟動帶負(fù)荷以來,衛(wèi)燃帶一直結(jié)焦嚴(yán)重?,F(xiàn)階段尚無可行解決辦法,需待進(jìn)行鍋爐結(jié)焦燃燒調(diào)整試驗(yàn)后,制定技改方案進(jìn)行解決。目前運(yùn)行人員要及時根據(jù)燃燒具體工況,及時調(diào)整,認(rèn)真執(zhí)行《鍋爐防止結(jié)焦措施》,避免結(jié)焦加劇,出現(xiàn)掉大焦異常時,及時投油助燃。防止停機(jī)事件頻發(fā)。 事故前運(yùn)行方式: #4機(jī)組負(fù)荷300MW,主汽壓力15.6MPa,主汽溫度539℃,再熱壓力2.9 Mpa,再熱溫度538℃,真空77KPa,爐膛負(fù)壓-90Pa,總煤量138T/H,給水流量990 T/H,主汽流量976T/H。 事故經(jīng)過: 12月9日6時50分#4爐爐膛負(fù)壓由 -90Pa突增至 +375 Pa,撈渣機(jī)有大量掉灰,機(jī)組由協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,給水流量由990 T/H增加至1190T/H,高再入口處右側(cè)煙溫由803℃下降至500℃,爐投油助燃降負(fù)荷至150MW,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)爐膛右側(cè)折煙角處有異音,7時48分#4機(jī)組緊停。經(jīng)冷卻后進(jìn)入爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)高溫再熱器右數(shù)第10排入口彎頭裂紋泄漏,裂紋長度110mm,將懸吊管后側(cè)折焰角處水冷壁管右數(shù)第25根呲薄爆管,爆口長度80mm,寬度22mm,呲傷右數(shù)第23、24、26根水冷壁管。經(jīng)換管處理,12月13日2時50分#4爐點(diǎn)火,12月13日11時25分#機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 制造廠在彎制泄漏處高溫再熱器管排彎頭時,存在小裂紋缺陷,機(jī)組投運(yùn)后長期泄漏將下部折焰角處水冷壁管沖刷變薄爆管。 事故總結(jié): 利用大、小修機(jī)會或機(jī)組停運(yùn)期間加強(qiáng)對鍋爐四管普查,及早發(fā)現(xiàn)承壓部件缺陷,消除隱患,避免四管泄漏事件頻發(fā)。 15、某電廠#3機(jī)高加保護(hù)動作、#3爐汽包水位高M(jìn)FT動作事故 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī)負(fù)荷300MW,主汽壓力15.9MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力3.5 Mpa,再熱蒸汽溫度538℃,汽包水位0mm,爐膛負(fù)壓-70Pa,總煤量158T/H,主汽流量949 T/H,給水流量861 T/H,給水壓力17.42 Mpa,#1、#3給水泵運(yùn)行,#2給水泵備用,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,雙引、引送、雙一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)為機(jī)跟蹤方式。 事故經(jīng)過: 1月28日10時02分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#3-1高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器汽側(cè)手動門后焊口漏,15時40分因檢修該焊口漏,聯(lián)系熱工人員將#3-1高加水位保護(hù)高三值開關(guān)量信號強(qiáng)制,關(guān)閉#3-1高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器汽側(cè)手動門、水側(cè)手動門。16時53分檢修工作結(jié)束,在試投#3-1高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器時,#3-1高加水位突然升至490mm(瞬間信號)然后迅速回落,#3機(jī)高加保護(hù)動作,切水側(cè)為旁路,高加安全門動作,汽側(cè)正常投入,機(jī)組負(fù)荷由300MW升至320MW,汽包水位下降,16時53分21秒汽包水位至-100mm時水位自動跳,運(yùn)行人員手動調(diào)整燃料量、汽包水位,汽包水位最低至-167mm,16時55分#3機(jī)負(fù)荷、主汽壓力開始下降,汽包水位開始上升,負(fù)荷降低至230MW,16時57分因汽包水位快速上升至+250mm,MFT動作,汽輪機(jī)、發(fā)變組聯(lián)跳,廠用電切換正常。17時15分#3爐點(diǎn)火,19時06分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、#3-1高加水位高保護(hù)動作原因?yàn)椋?-1高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器與另兩個#3-1高加水位變送器平衡容器汽側(cè)、水側(cè)均通過一根母管并連,在處理#3-1高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器汽側(cè)手動門后焊口漏后試投時,造成另兩個#3-1高加水位變送器平衡容器內(nèi)差壓波動,同時瞬間誤發(fā)#3-1高加水位高信號,因高加保護(hù)動作條件為高加水位保護(hù)高三值開關(guān)量、另兩個高加水位變送器模擬信號三取二,因兩個高加水位變送器同時發(fā)出水位高信號,造成高加水位高保護(hù)動作。 2、汽包水位高M(jìn)FT動作原因?yàn)椋海?)給水自動調(diào)節(jié)品質(zhì)差,在高加水位高保護(hù)動作后,長達(dá)2分鐘時間內(nèi)未能將汽包水位控制在正常范圍內(nèi),在汽包水位達(dá)到-100mm(水位自動跳定值)時水位自動跳,給運(yùn)行調(diào)整帶來困難。(2)高加水位高保護(hù)動作高加切除后,對鍋爐擾動很大,加之運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,在高加切除及水位自動切手動后,在燃燒調(diào)整與汽包水位調(diào)整上不夠及時果斷,致使汽包水位快速上升MFT動作。 事故總結(jié): 1、在今后進(jìn)行解列和投運(yùn)高加水位保護(hù)高三值液位開關(guān)平衡容器與另兩個高加水位變送器平衡容器中任一個平衡容器時,必須聯(lián)系熱工人員將需要檢修的平衡容器信號及高加高水位保護(hù)強(qiáng)制,解列或投運(yùn)平衡容器操作結(jié)束后,方可將高加保護(hù)投運(yùn),以防止平衡容器內(nèi)差壓波動,誤發(fā)信號造成高加水位高保護(hù)動作。并將此規(guī)定明確寫入運(yùn)行規(guī)程中。 2、要盡快聯(lián)系西安熱工研究院完成對#3、#4機(jī)組DCS優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化PID參數(shù),提高給水自動調(diào)節(jié)可靠性。 3、要進(jìn)一步加強(qiáng)二期運(yùn)行專業(yè)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員專業(yè)技能特別是事故處理能力,以確保在異常工況下運(yùn)行人員能夠做到正確判斷,果斷處理,不發(fā)生因運(yùn)行處理不當(dāng)而造成事故擴(kuò)大事件。 事故前運(yùn)行方式: #4機(jī)組負(fù)荷240MW,協(xié)調(diào)投入,主汽壓力15.5MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱汽溫538℃,機(jī)組真空75.5KPa,汽包水位+7.8mm,#4爐底層#1、#3油槍運(yùn)行,A、B、C、D四臺磨煤機(jī)運(yùn)行,#4-1、#4-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。 事故經(jīng)過: 2005年2月12日下午熱工人員對#3、#4機(jī)主控室后電子間各控制柜柜門風(fēng)扇進(jìn)行了吹掃(#3機(jī)組停運(yùn)),17時08分#4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),17時11分自動恢復(fù)正常;17時12分上述各點(diǎn)再次變?yōu)閴狞c(diǎn),17時13分自動恢復(fù)正常,熱工人員檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。18時08分#4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),汽包水位變?yōu)閴狞c(diǎn)且顯示在-324mm(MFT動作停機(jī)后上述各點(diǎn)自動恢復(fù)正常),爐MFT動作,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。18時20分#3爐點(diǎn)火,19時05分#4機(jī)組并網(wǎng)。20時13分#4機(jī)負(fù)荷82MW,汽包水位+11.2mm,汽包水位CRT畫面所有水位點(diǎn)全部不變化,汽包水位無法監(jiān)視,立即聯(lián)系熱工處理,隨后汽包水位突顯示為+400mm,爐MFT動作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉。20時40分#4爐點(diǎn)火,21時12分#4機(jī)組并網(wǎng)。2月13日#4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過熱器減溫水流量5次突變?yōu)閴狞c(diǎn),均在10秒鐘內(nèi)恢復(fù)正常。 事故原因分析: 1、12月12日17時08分、17時12分及18時08分汽包水位顯示失靈MFT動作與2月13日發(fā)生的多次汽包水位顯示失靈原因經(jīng)上海西屋控制系統(tǒng)有限公司專業(yè)人員與我公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對4#機(jī)組Ovation控制系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查、分析,同時根據(jù)3#機(jī)組停機(jī)狀態(tài)的情況進(jìn)行試驗(yàn),最終確定為由于電子設(shè)備間控制機(jī)柜內(nèi)粉塵過多(當(dāng)日熱工人員吹掃控制器柜門加劇了控制柜內(nèi)積灰)導(dǎo)致系統(tǒng)電源分配盤中的輔助電源(專供系統(tǒng)供電的變送器)供電回路的電子元件的性能受到影響,#4機(jī)組的17號控制器中Branch1、Branch5兩條支線帶系統(tǒng)供電變送器的信號全部變?yōu)閴馁|(zhì)量,導(dǎo)致汽包水位保護(hù)動作。 2、20時13分水位高M(jìn)FT動作原因?yàn)樵诘谝淮蔚魴C(jī)恢復(fù)過程中,因汽包右側(cè)水位顯示偏差大,造成水位自動頻繁跳,熱工人員在強(qiáng)制汽包右側(cè)水位點(diǎn)時,誤將左、右側(cè)汽包水位點(diǎn)同時強(qiáng)制,造成汽包水位顯示變?yōu)橹本€無法監(jiān)視,因此時給水為自動,給水流量偏大,在運(yùn)行人員通知熱工人員汽包水位無法監(jiān)視時,熱工人員又同時將汽包水位左右側(cè)4個點(diǎn)同時釋放,此時汽包實(shí)際水位高,MFT動作。 事故總結(jié): 1、在#4機(jī)停機(jī)時更換17號控制器電源分配盤。措施執(zhí)行人:熱工車間。完成期限:#4機(jī)停機(jī)時。 2、2月13日已在水位保護(hù)回路中加質(zhì)檢模塊,以防止再次失電時造成水位保護(hù)動作(已完成)。措施執(zhí)行人:熱工車間。 3、在機(jī)組停機(jī)期間用專用設(shè)備對控制系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行全面吹掃,同時要保證電子設(shè)備間、工程師站的干凈、整潔。在機(jī)組運(yùn)行過程中禁止吹掃電子設(shè)備間Ovation系統(tǒng)設(shè)備。措施執(zhí)行人:熱工車間。完成期限:#4機(jī)停機(jī)時、日常管理工作中。 4、在2月13日事故分析會上,生產(chǎn)部明確規(guī)定:熱工人員要加強(qiáng)與運(yùn)行人員聯(lián)系,不得擅自強(qiáng)制、釋放信號點(diǎn),在強(qiáng)制、釋放信號點(diǎn)時必須征得值長、單元長同意,并規(guī)定運(yùn)行人員只有值長、單元長有權(quán)與熱工人員聯(lián)系強(qiáng)制、釋放信號點(diǎn),以防止聯(lián)系混亂造成意外事件發(fā)生。 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī)負(fù)荷257MW,主汽壓力15.6MPa,主蒸汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力3.0 MPa,再熱蒸汽溫度537℃,汽包水位、爐膛負(fù)壓正常,A、B、D、E磨運(yùn)行,C磨停運(yùn)。#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。 事故經(jīng)過: 2005年2月2日11時26分B磨斷煤(之前曾有來煤不暢),檢不到火檢掉閘,隨后A、D、E磨先后均掉閘,首出為給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰。鍋爐MFT動作,首出為“失去所有燃料”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。11時43分#3爐點(diǎn)火,11時48分#3機(jī)沖轉(zhuǎn),12時10分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 因鍋爐衛(wèi)燃帶上結(jié)焦嚴(yán)重,頻繁發(fā)生掉焦滅火停機(jī)事件,在1月份進(jìn)行了#3爐結(jié)焦燃燒調(diào)整試驗(yàn),1月底根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,將#3爐1-5層噴口(其中第二層、第四層各為A、B磨一次風(fēng)噴口)調(diào)整下傾10度,6-8層噴口(其中第七層為C磨一次風(fēng)噴口)保持在原來水平位置,9-14層噴口(其中第十層、第十二層各為D、E磨一次風(fēng)噴口)上傾15度,同時二次風(fēng)配風(fēng)方式采用“正寶塔”方式,即燃燒器下部送風(fēng)多,上部送風(fēng)少;一次風(fēng)粉量分配采用“倒寶塔”方式,即燃燒器上部粉量大,下部粉量少。采取這種燃燒調(diào)整方式,是為了拉開燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷,降低火焰中心溫度,同時抬高火焰中心位置,以避開衛(wèi)燃帶,減緩衛(wèi)燃帶結(jié)焦。通過燃燒調(diào)整,火焰中心平均溫度較調(diào)整前降低了125℃,爐膛內(nèi)最高溫度降低了90℃,燃燒區(qū)域平均溫度降低了105℃,爐膛整體平均溫度降低了37℃,鍋爐排煙溫度降低了10℃。但隨著噴燃器傾角的改變,大部分一次風(fēng)噴口煤粉火檢不同程度減弱,部分火檢模擬量輸出值下降超過10個。加之近期因市場因素影響,鍋爐燃用煤種發(fā)熱量在3960-4100大卡之間,鍋爐燃燒較差,鍋爐一遇到磨煤機(jī)斷磨干擾或燃燒惡化及掉焦時,就會造成火檢檢不到火焰,磨煤機(jī)因?qū)踊鹧嫠娜《o火檢動作掉磨,鍋爐MFT動作。 事故總結(jié): 2月4日有關(guān)專家及電廠有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同召開專題分析會,為確保節(jié)日期間安全穩(wěn)定,確定了以下方案: 1、將#3爐各層噴燃器傾角調(diào)平,以確保燃燒穩(wěn)定。 2、將層火焰火檢失去火檢四取二跳磨改為四取三,以確?;饳z在受到干擾時不至誤跳磨煤機(jī),加劇燃燒惡化,造成MFT動作。 3、加強(qiáng)爐膛吹灰次數(shù),每班爐膛吹灰兩次。 4、運(yùn)行人員要加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整,在鍋爐吹灰、燃燒不穩(wěn)、掉焦、給煤機(jī)斷煤、磨煤機(jī)跳閘時要立即投油助燃,以防止鍋爐滅火、MFT動作。 根據(jù)股份公司安排,#3機(jī)組于春節(jié)期間(2月10日-2月17日)停機(jī)檢查噴燃器及火檢安裝位置,發(fā)現(xiàn)部分噴燃器(六組)內(nèi)外不對應(yīng),下傾10度,對噴燃器全部進(jìn)行了調(diào)平,B2、B4、B1、C1四個火檢安裝位置不妥,進(jìn)行了移位調(diào)整,使其滿足30度的視角要求。從18日#3機(jī)組啟動以來,盡管結(jié)焦掉焦問題依然頻繁發(fā)生,到2月底未發(fā)生因掉焦、燃燒惡化造成鍋爐滅火事件發(fā)生。 停機(jī)前運(yùn)行方式: #3機(jī)負(fù)荷270MW,主汽壓力15.6MPa,主溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.9 MPa,再熱蒸汽溫度537℃,A、B、C、D、E磨運(yùn)行,爐膛負(fù)壓-98Pa,真空73KPa,汽包水位0mm。#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。 事件經(jīng)過: 2005年2月2日18時48分,B磨運(yùn)行中斷煤,立即投油穩(wěn)燃,18時53分爐膛掉大焦,又增投一只油槍,18時54分A、C、E磨跳(磨首出為“給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰”),鍋爐MFT動作,MFT首出為“爐膛負(fù)壓低低”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。19時20分#3爐點(diǎn)火,19時51分#3機(jī)組并網(wǎng)。 原因分析與總結(jié)與2月2日11時26分#3爐滅火事件相同(上個案例) 19、鍋爐磨煤機(jī)檢不到火檢先后掉閘MFT動作、汽包水位高M(jìn)FT動作兩次停機(jī)事故 停機(jī)前運(yùn)行方式: #3機(jī)負(fù)荷220MW,主汽壓力14.5Mpa,主溫度536℃,再熱蒸汽壓力2.6MPa,再熱溫度532℃,A、C、D、E磨運(yùn)行,#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。 事件經(jīng)過: 2005年2月2日23時56分A、C、D、E磨先后均掉閘,首出均為“給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰”。隨后鍋爐MFT動作,首出為“失去所有燃料”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。2月3日0時03分#3爐點(diǎn)火,0時59#3機(jī)組并網(wǎng)。1時44分,#3機(jī)負(fù)荷24MW,因汽包水位高,鍋爐MFT動作,首出為“汽包水位高”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。1時55分#3爐點(diǎn)火,2時16分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 2月2日23時56分#3爐磨煤機(jī)檢不到火檢先后掉閘MFT動作原因分析與事故總結(jié)與2月2日11時26分#3爐滅火事件相同(上兩個案例)。 2月3日1時44分#3爐汽包水位高M(jìn)FT動作原因?yàn)槠潘坞妱娱T力距保護(hù)定值偏小,開關(guān)時電動門力距保護(hù)動作,造成汽包放水二次門無法開關(guān)。加之運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,水位調(diào)整不及時,造成汽包水位高M(jìn)FT動作。 事故總結(jié): 1、已調(diào)整了汽包放水二次電動門力距保護(hù)定值。 2、要進(jìn)一步加強(qiáng)對運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)與事故處理能力培訓(xùn),提高運(yùn)行人員對異常工況的處理能力,努力減少因運(yùn)行人員操作調(diào)整不當(dāng)造成停機(jī)事件。 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī)組負(fù)荷245MW,協(xié)調(diào)投入。主汽壓力16.69MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.98MPa,再熱蒸汽溫度538℃,真空-77.7K Pa,總煤量117T/H,爐膛負(fù)壓-77 Pa,#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行。機(jī)組跳閘前B磨煤機(jī)因需進(jìn)行內(nèi)部檢查,B給煤機(jī)已停運(yùn),正準(zhǔn)備停B磨煤機(jī)。 事故經(jīng)過: 2005年3月1日10時13分16秒因B磨需停運(yùn)進(jìn)行內(nèi)部檢查,B給煤機(jī)在煤量逐漸減小后停運(yùn),10時13分42秒A、B磨跳閘,10時13分44秒C、D磨跳閘,10時13分45秒E磨跳閘,(A、C、D、E磨跳閘首出原因?yàn)椤敖o煤機(jī)、磨煤機(jī)運(yùn)行且未建立火焰”,B磨首出為“就地跳閘”),10時13分45秒MFT動作(首出為“失去所有火焰”),汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,#3-1、#3-2一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。10時25分#3爐點(diǎn)火,10時34分#3機(jī)沖轉(zhuǎn),10時45分#3機(jī)定速,11時15分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、當(dāng)時爐膛負(fù)壓為自動,在停止B給煤機(jī)運(yùn)行時,10時13分06秒爐膛負(fù)壓開始波動,從-60 K Pa向負(fù)方向波動,10時13分18秒負(fù)壓至-281K Pa時負(fù)壓開始向正方向波動(10時13分34秒負(fù)壓至-102K Pa),10時13分33秒#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉開度自動由46.27%自動開至47.44%,#3-2引風(fēng)機(jī)靜時開度由52.83%開至54.43%,負(fù)壓快速向負(fù)方向波動,10時13分37秒負(fù)壓達(dá)-296K Pa,10時13分38秒負(fù)壓達(dá)-322K Pa,10時13分39秒負(fù)壓達(dá)-510K Pa,10時13分40秒負(fù)壓達(dá)-796K Pa,10時13分41秒負(fù)壓達(dá)-1113K Pa,10時13分42秒負(fù)壓達(dá)-1575K Pa,10時13分45秒負(fù)壓達(dá)-2188K Pa。爐膛負(fù)壓自動調(diào)節(jié)不可靠,是造成負(fù)壓波動大、鍋爐滅火的一個原因。 2、因#3爐內(nèi)噴燃器A、B磨噴口相對集中布署(中間隔一個二次風(fēng)噴口),C磨為中間布署,D、E磨為相對集中布署(中間隔一個二次風(fēng)噴口),在B給煤機(jī)逐漸減小煤量直至停止B給煤機(jī)時,A磨噴口與C磨噴口出現(xiàn)斷層(中間隔著4個噴口),此時未加大A給煤機(jī)煤量(一直維持在28T/H),只是通過手動加大E磨煤量,但總煤量也未及時加大,對燃燒擾動較大,負(fù)壓波動,運(yùn)行人員未及時投油穩(wěn)燃。同時在停運(yùn)B給煤機(jī)后,未及時減少B磨通風(fēng)量,仍維持在80T/H的正常運(yùn)行值進(jìn)行吹掃冷卻,B磨的大量冷一次風(fēng)吹入A層噴口上方加劇了A層噴口燃燒不穩(wěn)定性,在10時13分39秒A磨#2、#4角失去火檢,10時13分40秒A磨4個角全部失去火檢,延時3秒后A磨掉閘。加之此時引風(fēng)機(jī)靜葉自動開大,負(fù)壓加速向負(fù)方向增大,造成全爐膛滅火,各運(yùn)行中磨煤機(jī)跳閘,MFT動作停機(jī)。 事故前運(yùn)行方式: #4機(jī)組負(fù)荷230MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱蒸汽溫度536℃,真空-77.6K Pa,總煤量93T/H,爐膛負(fù)壓-100 Pa。鍋爐總風(fēng)量674T/H,爐膛負(fù)壓-70 Pa。協(xié)調(diào)投入。#4-1、#4-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、D磨煤機(jī)運(yùn)行、C磨停運(yùn)消漏、E磨正在暖磨準(zhǔn)備投運(yùn)。鍋爐正在吹灰,下層#1、#3兩支油槍運(yùn)行。#4-1引風(fēng)機(jī)#2潤滑油泵運(yùn)行,#1油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。#4-1引風(fēng)機(jī)靜葉開度49.35%,#4-2引風(fēng)機(jī)靜葉開度49.50%,#4-1送風(fēng)機(jī)動葉開度33.19%,#4-2送風(fēng)機(jī)動葉開度34.56%,#4-1一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度43.94%,#4-2一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度42.67%。 事故經(jīng)過: 2005年3月9日8時25分#4-1引風(fēng)機(jī)掉閘,發(fā)“油壓低”光字,#4-1送風(fēng)機(jī)、#4-1一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,投油助燃,RB動作,協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,#4-2送風(fēng)機(jī)檔板開至60%,#4-2一次風(fēng)機(jī)檔板全開,#4-2引風(fēng)機(jī)靜葉開至57%,總風(fēng)量降至470T/H,一次風(fēng)壓由12KPa 降至8KPa ,增投油槍,A磨熱風(fēng)門由38%開至43%,B磨熱風(fēng)門由40%開至45%,D磨熱風(fēng)門由41%開至46%,爐膛壓力在+600Pa間波動,隨后B、D磨掉閘,原因均為一次風(fēng)量低,B、D磨掉閘后,運(yùn)行人員將#4-2一次風(fēng)機(jī)檔板由自動切為手動關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,MFT動作(首出為總風(fēng)量低于30%),汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。9時55分#4爐點(diǎn)火,后熱工更換#4機(jī)電子間#17控制器電源分配盤(消除2月12日#4爐汽包水位失靈缺陷),13時23分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、#4-1引風(fēng)機(jī)跳閘原因: #4-1引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘后查潤滑油系統(tǒng)無泄漏,#4-1引風(fēng)機(jī)掉閘時油壓在低于0.15 MPa時未聯(lián)啟備用泵,當(dāng)時油壓持續(xù)低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機(jī))以下,4秒鐘后油壓恢復(fù)正常。停機(jī)后做低油壓試驗(yàn)正常,低一值、低二值壓控開關(guān)校驗(yàn)正常。運(yùn)行在就地做油泵切換試驗(yàn),連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與#3-2引風(fēng)機(jī)跳閘原因相同,時間相差7分鐘,因此排除熱工一次設(shè)備和控制程序問題。結(jié)合在#4-1引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘7分鐘前#3-2引風(fēng)機(jī)同樣發(fā)生的掉閘現(xiàn)象及當(dāng)時為衛(wèi)生清掃人員正在清掃衛(wèi)生與現(xiàn)場對油系統(tǒng)各閥門手柄觀察判斷造成引風(fēng)機(jī)潤滑油壓低原因?yàn)樾l(wèi)生清掃人員(臨時工)在清理油系統(tǒng)時,為清掃方便瞬時關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門或入口門(均為球閥,90度開關(guān))所致。造成油系統(tǒng)短時供油中斷(4秒鐘),潤滑油壓控開關(guān)動作,#4-1引風(fēng)機(jī)跳閘。 2、、MFT動作原因: #4-1引風(fēng)機(jī)跳閘,RB動作,聯(lián)跳同側(cè)送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)。鍋爐總風(fēng)量由674t減為470t,一次風(fēng)壓由12KPa降為8KPa,當(dāng)時鍋爐A、B、D磨運(yùn)行,E磨正在暖磨,在#4-1一次風(fēng)機(jī)掉閘,一次風(fēng)量銳減的情況下,運(yùn)行人員未及時開大#4-2引風(fēng)機(jī)靜時與#4-2送風(fēng)機(jī)動葉調(diào)整風(fēng)量與爐膛負(fù)壓,此時仍有四臺磨通風(fēng),同時A、B、D磨自動開大熱風(fēng)門造成一次風(fēng)壓進(jìn)一步降低,B、D磨一次風(fēng)量小于45t保護(hù)動作相繼跳閘,后運(yùn)行人員將#4-2一次風(fēng)機(jī)檔板由自動切為手動關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,鍋爐總風(fēng)量<30%保護(hù)無延時動作,鍋爐MFT跳閘。 事故總結(jié): 1、運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗(yàn)不足,對異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對機(jī)組RB工況下的事故預(yù)想不夠完善,在#4-1引風(fēng)機(jī)掉閘后,總風(fēng)量下降,#4-2引風(fēng)機(jī)靜葉未自動開大,爐膛壓力在+600Pa間波動時,未及時開大#4-2引風(fēng)機(jī)靜葉與#4-2送風(fēng)機(jī)動葉,維持總風(fēng)量與爐膛負(fù)壓,而是不正確的關(guān)?。?-2一次風(fēng)機(jī)檔板是造成總風(fēng)量低于30%MFT動作的主要原因。 2、在機(jī)組發(fā)生RB的情況下,當(dāng)兩側(cè)引風(fēng)機(jī)在自動,掉閘引風(fēng)機(jī)將由自動切為手動,此時掉閘風(fēng)機(jī)檔板開度指令應(yīng)無延時的疊加在運(yùn)行的引風(fēng)機(jī)擋板指令中(運(yùn)行中的風(fēng)機(jī)檔板必須在自動方式下)開大運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板。但#4機(jī)兩側(cè)引風(fēng)機(jī)在自動,單側(cè)引風(fēng)機(jī)跳閘時,邏輯設(shè)計中延時30S后將跳閘引風(fēng)機(jī)檔板切為手動,在30S內(nèi)閉鎖運(yùn)行引風(fēng)機(jī)負(fù)荷自動累加功能,因此未出現(xiàn)#3引風(fēng)機(jī)過載的同類現(xiàn)象,之后爐膛負(fù)壓測量和設(shè)定值偏差超過400Pa ,使兩側(cè)引風(fēng)機(jī)均由自動切為手動,使疊加功能失去,運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板未自動開大,爐膛負(fù)壓達(dá)到600Pa。該邏輯設(shè)計不合理,應(yīng)將延時去掉同時應(yīng)限制運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板開度防止過流。 3、當(dāng)時,#3機(jī)組負(fù)荷207MW,總風(fēng)量為866t;而#4機(jī)組負(fù)荷230MW,總風(fēng)量為674t,總風(fēng)量的修正參數(shù)存在差異,但兩臺機(jī)組的鍋爐總風(fēng)量低于30%保護(hù)的定值均為380t,且總風(fēng)量低于30%MFT動作保護(hù)無延時。 4、對引風(fēng)機(jī)潤滑油壓低跳引風(fēng)機(jī)保護(hù),增加5秒延時,防止設(shè)備誤動。 5、已將#4爐引風(fēng)機(jī)掉閘停運(yùn)切手動延時去掉,以避免發(fā)生一臺風(fēng)機(jī)掉閘,另一臺風(fēng)機(jī)檔板不能自動疊加開大。同時將引風(fēng)機(jī)在發(fā)生RB時,運(yùn)行中的引風(fēng)機(jī)檔板開度限制在85%,以防止引風(fēng)機(jī)檔板開度過大,電機(jī)過流,電機(jī)損壞或過流保護(hù)動作造成機(jī)組停運(yùn)。 6、對#3、#4機(jī)組的鍋爐總風(fēng)量參數(shù)進(jìn)行修正,并確定正確的保護(hù)定值,并增加總風(fēng)量低于30% MFT動作保護(hù)加30秒延時??傦L(fēng)量修正工作由于涉及范圍較大,于小修期間完成。 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī)組負(fù)荷207MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.5MPa,再熱蒸汽溫度539℃,真空-77K Pa,總煤量93T/H,鍋爐總風(fēng)量866T/H,爐膛負(fù)壓-70 Pa。協(xié)調(diào)投入。#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行。#3-2引風(fēng)機(jī)#1潤滑油泵運(yùn)行,#2油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉開度37.21%,#3-2引風(fēng)機(jī)靜葉開度45%,#3-1送風(fēng)機(jī)動葉開度34.43%,#3-2送風(fēng)機(jī)動葉開度33.74%,#3-1一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度26.57%,#3-2一次風(fēng)機(jī)入口檔板開度27.3%,。 事故經(jīng)過: 2005年3月9日8時18分#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘,發(fā)“油壓低”光字,#3-2送風(fēng)機(jī)、#3-2一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,投油助燃,RB動作,協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,#3-1送風(fēng)機(jī)動葉自動開至78%,后回落在70%至75%間波動(自動位),#3-1一次風(fēng)機(jī)入口檔板自動快速開至63.52%,后逐漸持續(xù)開至96.48%(在3分30秒時間內(nèi)),#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至95.2%,電流由150A升至365A,爐膛壓力在+450Pa波動,手動減煤量至76T/H,后運(yùn)行人員手動關(guān)#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉至89.36%,電流降至350A,手動減#3-1送風(fēng)機(jī)動葉至60%,8時21分#3-1引風(fēng)機(jī)“反時限過流”動作掉閘,MFT動作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。9時40分#3爐點(diǎn)火,10時46分#3機(jī)組并網(wǎng)。 原因分析: 1、#3-2引風(fēng)機(jī)跳閘原因分析: #3-2引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘后查潤滑油系統(tǒng)無泄漏,#3-1引風(fēng)機(jī)掉閘時油壓在低于0.15 MPa時聯(lián)啟備用泵,但當(dāng)時油壓持續(xù)低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機(jī))以下,4秒鐘后油壓恢復(fù)正常,5秒鐘后備用泵正常聯(lián)掉。停機(jī)后做低油壓試驗(yàn)正常,低一值、低二值壓控開關(guān)校驗(yàn)正常。運(yùn)行在就地做油泵切換試驗(yàn),連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與#4機(jī)#1引風(fēng)機(jī)跳閘原因相同,時間相差7分鐘,因此排除熱工一次設(shè)備和控制程序問題。結(jié)合在#3-1引風(fēng)機(jī)因潤滑油壓低掉閘7分鐘后#4-1引風(fēng)機(jī)同樣發(fā)生的掉閘現(xiàn)象及當(dāng)時為衛(wèi)生清掃人員正在清掃衛(wèi)生與現(xiàn)場對油系統(tǒng)各閥門手柄觀察判斷造成引風(fēng)機(jī)潤滑油壓低原因?yàn)樾l(wèi)生清掃人員(臨時工)在清理油系統(tǒng)時,為清掃方便瞬時關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門或入口門(均為球閥,90度開關(guān))所致。造成油系統(tǒng)短時供油中斷(4秒鐘),油壓控開關(guān)動作,#3-2引風(fēng)機(jī)跳閘。 2、MFT動作停機(jī)原因: #3-1引風(fēng)機(jī)掉閘原因?yàn)椋?-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,RB動作使#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至94.21%,電流由150A升至365A,引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流(額定電流為302A),在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,運(yùn)行人員調(diào)整操作多,加之DCS畫面中未設(shè)置重要設(shè)備過流報警信號、光字,運(yùn)行人員難以及時發(fā)現(xiàn)#3-1引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流,后在約2分鐘后發(fā)現(xiàn)#3-1引風(fēng)機(jī)過流,手動關(guān)#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉至89.36%,電流降至350A,此時#3-1引風(fēng)機(jī)持續(xù)過流三分鐘,“反時限過流”保護(hù)動作,#3-1引風(fēng)機(jī)掉閘, MFT動作停機(jī)。 事故總結(jié): (1)引風(fēng)機(jī)電機(jī)選型偏小,與機(jī)械不配套,是造成事故擴(kuò)大的主要原因。電機(jī)額定電流為302A,在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,RB動作使#3-1引風(fēng)機(jī)靜葉自動由37.21%開至94.21%時,電機(jī)電流由150A升至365A,電機(jī)過流嚴(yán)重,引風(fēng)機(jī)電機(jī)不能滿足鍋爐單臺引風(fēng)機(jī)運(yùn)行最大風(fēng)量要求,加之DCS畫面中未設(shè)置重要設(shè)備過流報警信號、光字,運(yùn)行人員在事故處理中難以及時發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)電機(jī)過流。引風(fēng)機(jī)電機(jī)與機(jī)械不配套是造成事故擴(kuò)大停機(jī)的主要原因。 (2)對現(xiàn)場清潔臨時工的安全教育管理不到位,衛(wèi)生清掃制度不健全,對部分現(xiàn)場清掃人員管理失控,班組未嚴(yán)格執(zhí)行班前會(交待安全注意事項)、班后會(進(jìn)行安全工作點(diǎn)評)制度,班組安全日活動未得到有效開展,同時對現(xiàn)場設(shè)備管理與衛(wèi)生清掃劃分存在漏洞,是造成此次#3-2引風(fēng)機(jī)因人員誤動潤滑油系統(tǒng)閥門掉閘的主要原因。 (3)運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗(yàn)不足,對異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對機(jī)組RB工況下的事故預(yù)想不夠完善,在#3-2引風(fēng)機(jī)掉閘后,在#3-1引風(fēng)機(jī)已嚴(yán)重過流情況下,未及時減小引風(fēng)機(jī)靜葉,同時未及時關(guān)?。?-1送風(fēng)機(jī)動葉,使?fàn)t膛壓力在+450Pa波動,反映出運(yùn)行人員對對機(jī)組設(shè)備的特性掌握不夠,在異常工況下判斷與操作不夠熟練、果斷。 事故前運(yùn)行方式: #3機(jī)組負(fù)荷235MW,主汽壓力15.4MPa,主汽溫度535℃,總煤量110T/H,A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行,#3-1、#3-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,#1、#3給水泵運(yùn)行,機(jī)組投協(xié)調(diào)。 事故經(jīng)過: 3月25日0時10分#3機(jī)組負(fù)荷由235MW開始加負(fù)荷(準(zhǔn)備加至250MW),0時11分#3爐總煤量突由110T/H降至80T/H(A、B、C、D磨同時自動減煤),負(fù)荷由235MW降至180MW,主汽壓力至15.8 MPa,機(jī)組協(xié)調(diào)手動切為機(jī)跟蹤,投下層4支油槍助燃,隨即總煤量又由80T/H自動加至119T/H,負(fù)荷自動加至300MW,此時主汽壓力為14.8 MPa,汽包水位先波動至-62mm后向正方向發(fā)展至+150mm時水位自動跳,運(yùn)行人員手動調(diào)整水位,0時15分#3爐汽包水位低,MFT動作,聯(lián)跳汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)。0時40分#3爐點(diǎn)火,0時58分#3機(jī)沖轉(zhuǎn),1時16分定速,1時19分#3機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析: 在總煤量自動由110T/H降至80T/H后又增至119T/H、負(fù)荷由235MW降至180MW又突增至300MW情況下,汽包水位擾動大,手動調(diào)整水位難度大,加之運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,在給水自動跳后手動調(diào)整水位時,給水量調(diào)整幅度過大,在汽包水位由-115mm向正方向波動至-60mm時,將#1、#3給水泵勺管總操開度由76%關(guān)至27%,給水流量由最大1177T/H降至81T/H(其間#1、#3給水泵均因流量低于150T/H自動打開了再循環(huán)門,造成給水流量持續(xù)低至81T/H),后運(yùn)行人員又將#1、#3給水泵勺管總操開度由27%開至64%時,汽包水位已達(dá)-300mm,MFT動作。 事故經(jīng)過: 2006年1月3日,三值上前夜,由于煤質(zhì)水份較大運(yùn)行的#1、2、3、5磨煤機(jī)頻繁斷煤,班中多次投入中下層油槍,由于人員較少,并就地敲打原煤斗,投退油槍未就地檢查,0:15分#2、5磨煤機(jī)同時斷煤。投入中層#1、2、4油槍,0:55分#6爐DCS畫面發(fā)“冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)壓低”、“#4角煤粉火檢故障”光字,#1火檢風(fēng)機(jī)聯(lián)動正常,司爐命令助手就地檢查,發(fā)現(xiàn)12.6米有煙霧,且#4角一次風(fēng)管處有明火,立即向司爐匯報,0:56分,事故喇叭響,#6爐MFT動作,首出“火檢冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)壓低”#6爐滅火,0:55值長令鍋爐人員盡快撲滅明火,并聯(lián)系廠消防隊,1;05#4角明火撲滅,查看監(jiān)視錄像#4角漏油時間19分鐘,著火時間5分鐘。事故后經(jīng)查,中層#4角油槍、點(diǎn)火槍燒壞,油槍附近的火檢探頭接線,一次風(fēng)管,火檢冷卻風(fēng)機(jī)控制箱燒壞,#6爐經(jīng)過9天小修后恢復(fù)運(yùn)行。 原因分析: 1、#6爐#4角中層蒸汽吹掃閥逆止門后法蘭墊漏,將油漏到一次風(fēng)管后著火,該法蘭墊為高壓石棉紙墊,不符合反措要求,且法蘭頻繁受到油、蒸汽相互作用,冷熱沖擊,檢修人員為及時進(jìn)行復(fù)緊,造成該處漏油。著火后將火檢冷卻風(fēng)機(jī)控制箱燒毀,造成冷卻風(fēng)壓低,滅火保護(hù)動作,停機(jī),是本次事故的主要原因。 2、#6爐運(yùn)行人員未及時發(fā)現(xiàn)#6爐燃油流量從5.5t/h增加到10t/h的參數(shù)變化,以致#4角漏油時間達(dá)19分鐘,是本次的次要原因。 事故總結(jié): 1、油槍和油管接口處材料老化,不符合要求。 2、運(yùn)行人員投退油槍時未進(jìn)行就地檢查。 3、運(yùn)行人員監(jiān)盤不認(rèn)真,在投入3支油槍后,燃油流量未5.5t/h變化未10.5t/h,運(yùn)行人員未及時發(fā)現(xiàn)。 4、現(xiàn)場監(jiān)視裝置未設(shè)專人檢查,造成油槍泄露未及時發(fā)現(xiàn)。 事故前運(yùn)行工況: #10爐運(yùn)行負(fù)荷150T/H,壓力9.4MPa,汽溫540℃,水位正常運(yùn)行火嘴下排轉(zhuǎn)4個,中排轉(zhuǎn)4個,上排轉(zhuǎn)1個,共9個火嘴運(yùn)行,乙磨煤機(jī)運(yùn)行。 事故經(jīng)過: ××年×月×日,運(yùn)行中的10號鍋爐司爐聽到警鈴響,發(fā)現(xiàn)水位低,負(fù)荷直接下降到120T/H,這時聽到響一聲,立即停甲、乙側(cè)排粉機(jī),控制水位,請示值長關(guān)閉主汽門,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)甲側(cè)過熱器處的爐墻約20平方米、前墻汽包上面的爐墻約10平方米、煙道后頂棚約有30平方米的爐墻有不同程度的損壞,申請調(diào)度批準(zhǔn)停爐搶修,經(jīng)水壓試驗(yàn)后檢承壓部件完好,檢查本體鋼梁無變形,搶修后恢復(fù)備用。 原因分析: 事故前負(fù)荷150T/H,壓力9.4MPa,汽溫540℃,燃燒比較薄弱,個別火嘴來粉不正常,另外爐子預(yù)剛除完灰,爐膛溫度較低,造成滅,滅火后由于司爐處理不果斷,造成放炮。 事故總結(jié): 1、司爐在執(zhí)行防止滅火打炮措施不利; 2、司爐技術(shù)素質(zhì)低,心理素質(zhì)差,發(fā)生事故處理時不果斷; 3、沒有滅火保護(hù)裝置。 事故前運(yùn)行工況: #6爐運(yùn)行負(fù)荷250MW,壓力17.2MPa,汽溫540℃,水位正常,#1、2、3、5磨煤機(jī)運(yùn)行。 事故經(jīng)過: ××年×月×日,運(yùn)行中的#6爐正在進(jìn)行鍋爐本體吹灰,突然#1、2、3、5磨煤機(jī)火檢閃爍,司爐迅速投入下層#4支油槍,后發(fā)現(xiàn)#5磨煤機(jī)火檢仍閃爍,繼續(xù)投入中層四支油槍,爐膛負(fù)壓迅速到+3300Pa(該鍋爐滅火保護(hù)中爐膛壓力規(guī)定為+3300 Pa /-2450 Pa)鍋爐滅火,后因恢復(fù)較慢造成汽輪機(jī)跳閘,造成一類障礙。 事故原因分析: 事故前,由于原煤變差,爐膛燃燒惡化,爐膛溫度由870℃下降到680℃,鍋爐監(jiān)盤人員未及時發(fā)現(xiàn),未能及時采取相應(yīng)調(diào)整,并進(jìn)行了本體吹灰,造成燃燒進(jìn)一步惡化,在鍋爐瀕臨滅火時仍投入油槍。造成爐膛內(nèi)局部爆炸,造成鍋爐滅火。 事故總結(jié): 1、司爐看盤不認(rèn)真,未及時發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)變差及燃燒惡化。 2、在鍋爐瀕臨滅火時仍投入油槍,采用爆燃的方法恢復(fù)鍋爐燃燒。 3、鍋爐滅火后處理不及時,造成二次吹掃,氣溫低到汽機(jī)跳閘值,汽輪機(jī)跳閘。 事故經(jīng)過: 2006年6月28日9時20分,#2空預(yù)器轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)就地手動盤車也不動,調(diào)試人員令停爐熄火,14時01A、01B啟備變壓器跳閘,造成全廠失電,所有運(yùn)行的轉(zhuǎn)機(jī)全 停運(yùn),1小時后保安電源才投上。 事故原因分析: 01A、01B啟備變壓器跳閘造成全廠失電,所有運(yùn)行的轉(zhuǎn)機(jī)全停運(yùn),雖然等離子燃燒器載體風(fēng)機(jī)接有兩路電源(其中一路接在保安電源上),可保安是源在1小時后才投上,由于短時間等離子載體風(fēng)機(jī)沒有轉(zhuǎn)啟來,這樣等離子燃燒器四個火檢攝像頭沒有風(fēng)來冷卻燒損。 事故總結(jié): 1、確保保安電源可靠投入。 2、爐膛溫度低于50℃以下,才允許停離子載體風(fēng)機(jī)。 事故經(jīng)過: 2006年6月28日9時#2空預(yù)器主電機(jī)跳閘,輔電機(jī)聯(lián)啟電流71A很大,20分后輔電機(jī)跳閘聯(lián)跳#2引風(fēng)機(jī)、#2送風(fēng)機(jī),9時20分#2空預(yù)器轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn),就地手動盤車不動。 事故原因分析: #2空預(yù)器煙氣與一次風(fēng)之間扇形板和轉(zhuǎn)子向密封完全摩擦?。ê蠖松刃伟逄嵘b置)。 事故總結(jié): 按照廠家提供的數(shù)據(jù)合理調(diào)整空預(yù)器扇開采板和轉(zhuǎn)子徑向密封之間的間隙。 事故經(jīng)過: 鍋爐#1、#2引風(fēng)機(jī)從分部試運(yùn)一直到整體啟動,非驅(qū)動端軸承振動大,振動達(dá)20mm/s以上,設(shè)備廠家來人處理過多次仍振動大,在鍋爐吹管結(jié)束后,將引風(fēng)機(jī)輪轂打開后發(fā)現(xiàn)里面有焊雜、土等,重量達(dá)4斤,清理后振動從20mm/s降至5mm/s左右。 事故原因分析: 引風(fēng)機(jī)輪轂里面有焊雜、土等,造成轉(zhuǎn)子動不平衡。 事故總結(jié): 1、廠家在出廠時要認(rèn)真做好動平衡試驗(yàn)。 2、廠家應(yīng)提高制造質(zhì)量。 3、施工單位應(yīng)提高安裝質(zhì)量。 4、組織人員重新做動平衡試驗(yàn)。 5、運(yùn)行人員操作要規(guī)范,引風(fēng)機(jī)啟動后靜葉開度要大于5%,不能長時間全關(guān)靜葉運(yùn)行。 事故經(jīng)過: 2006年6月8日9時40分#2機(jī)鍋爐點(diǎn)火吹管,14時發(fā)現(xiàn)10kv配電室內(nèi)有很多蒸汽,15時50分#2引風(fēng)機(jī)、#2送風(fēng)機(jī)跳閘,鍋爐滅火。 事故原因分析: 因主、再熱蒸汽疏水(機(jī)側(cè))臨時連在一起,蒸汽從吹管臨時管漏到廠房內(nèi)10kv配電室,造成#2機(jī)10kvB段失電,使#2引風(fēng)機(jī)、#2送風(fēng)機(jī)跳閘。 事故總結(jié): 1、做好防止蒸汽漏到10kv配電室措施。 2、做好10kv單段廠用電失電事故預(yù)想。 事故經(jīng)過: 2006年5月15日16時19分鍋爐點(diǎn)火,17時25投等離子,23時40分#1等離子陽極頭燒損,5月16日0時30分#2等離子陽極頭燒損,1時20分#3等離子陽極頭燒損,4時等離子#4陽極頭燒損,調(diào)試人員令將#1磨煤機(jī)煤量減至18T/h,保持三支大油槍助燃,停等離子運(yùn)行。 事故原因分析: 該電廠2ⅹ600MW機(jī)組采用發(fā)熱量低的褐煤做燃料,相對于300MW機(jī)組及其它600MW機(jī)組,煤粉燃燒器直徑大,相應(yīng)的等離子燒燃器體積就大,等離子點(diǎn)火器與等離子燃燒器采用徑向插入方式,為了能將等離子體(電?。┥斓饺紵髦行?。只能采用特制加長等離子點(diǎn)火器,原等離子燃燒器與點(diǎn)火器采用通用的法蘭聯(lián)接,長點(diǎn)火器導(dǎo)磁塊需要穿過法蘭、保溫、鐵皮等可感應(yīng)磁場鐵性材料,這些材料削弱了起收縮電弧作用的磁場,導(dǎo)致電弧發(fā)散,與陽極的間隙變小,燒損了陽極。 事故總結(jié): 在#1爐吹完管后,將點(diǎn)火器抽出,通過模擬現(xiàn)場情況,觀察電弧找到了上述原因,然后割除了安裝法蘭,將點(diǎn)火器座直接固定在等離子燃燒器上,清理了導(dǎo)磁塊周圍的鐵皮,留出了約50mm的間隙,通過實(shí)踐證明此方法有效地解決了等離子電弧燒陽極的缺陷。 事故經(jīng)過: ××年×月×日,××電廠重油庫2號重油罐發(fā)生悶爆的火災(zāi)事故。先是似防爆門的破裂聲,經(jīng)2秒鐘左右,發(fā)生較大的悶爆聲。事發(fā)后,約2分鐘該廠兩輛消防車到達(dá)出事地點(diǎn),對2號重油罐噴水滅火。隨之,外單位的消防車共六輛先后到廠進(jìn)行滅火。由于消防力量較強(qiáng),消防水壓力充足,現(xiàn)場消火指揮得當(dāng),于當(dāng)天11時,2號重油罐的煙霧全部消火。 事故后經(jīng)查,2號重油罐罐體變形,罐頂開裂、塌斜,基礎(chǔ)完好。此罐直徑為12米,高10米,壁厚6毫米,容積為1130立方米,事故后罐存油往地下油坑放了部分重油,約112噸,往煤場空地回收20.4噸。 事故原因分析:1995年8月9日,該廠進(jìn)雜油307噸至2號重油罐,脫水后,向1號罐送油120噸。事故前油位1.63米,油溫64℃。由于2號重油罐內(nèi)存油有相當(dāng)部分的輕質(zhì)油成份,油位較低,罐體空間部分較大,輕質(zhì)油揮發(fā)份解的可燃?xì)怏w達(dá)到了爆炸的濃度。經(jīng)反復(fù)分析,排除了外界影響,比較一致意見是:當(dāng)日上午10時10分啟動污油泵,將地下油坑的油抽至2號重油罐從上至下落差較大,在2號重油罐內(nèi)引起較大擾動,使罐內(nèi)油漂(用鐵皮制成)在油中擺動或滾動,產(chǎn)生靜電。油漂結(jié)集了靜電荷,在一個偶然機(jī)會與罐內(nèi)壁或其它部件(如:進(jìn)油管、污油管等)相碰撞而產(chǎn)生火花。這個火花就是引起第一聲悶爆的火源。第二聲較大的悶爆,是由于該罐防爆門打破后,大量空氣進(jìn)入罐內(nèi)而引起。 事故總結(jié):調(diào)查組認(rèn)為,油罐設(shè)計不完善,未考慮漂防靜電的安全措施,在19年的運(yùn)行中,也未發(fā)現(xiàn)這一設(shè)計遺留的隱患。 此次事故定性為:一般火災(zāi)事故。 1、從設(shè)備上、管理上舉一反三,全面地、全員地吸取火災(zāi)事故教訓(xùn),確保安全生產(chǎn)。 2、在更換#2油罐時,結(jié)合剛下發(fā)的部頒《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》制定安裝安全措施,并認(rèn)真落實(shí)。 3、安裝油罐時按照部頒消防規(guī)程的要求,凡遇油系統(tǒng)相連的工作執(zhí)行動火工作票。 4、安監(jiān)科抓緊時間按照部頒消防規(guī)程動火工作票的格式,復(fù)制臨時動火工作票,以便安裝工作時使用,正式票復(fù)制待后辦理。 5、加強(qiáng)防火重點(diǎn)部位的管理,結(jié)合部門的實(shí)際認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)剛下發(fā)的部頒規(guī)程,制定完善部門防火重點(diǎn)部位的管理制度。 6、消防規(guī)程已下發(fā),今后凡在禁火區(qū)及規(guī)程規(guī)定的禁火設(shè)備及系統(tǒng)上動火,必須辦理動火工作票方可工作。 事故經(jīng)過:1993年3月10日14時07分24秒,某電廠1號機(jī)組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴(yán)重,死23人,傷24人(重傷8人)。該電廠1號鍋爐是亞臨界一次再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時。1993年3月6日起該鍋爐運(yùn)行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運(yùn)行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時內(nèi)無較大操作。14時,機(jī)組負(fù)荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時,爐膛壓力維持負(fù)10毫米水柱,排煙溫度A側(cè)110度,B側(cè)158度。磨煤機(jī)A、C、D、E運(yùn)行,各臺磨煤機(jī)出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F磨備用。主要CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項目除風(fēng)量在“手動”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時,集中控制室值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護(hù))、“汽機(jī)跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統(tǒng))盤顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護(hù)使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開,廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。由于汽包水位急劇下降,運(yùn)行人員手動緊急停運(yùn)爐水循環(huán)泵B、C(此時A泵已自動跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進(jìn)入,同時發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動停運(yùn)電動給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計算機(jī)顯示屏)畫面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運(yùn)行人員立即就地緊急停運(yùn)兩組送引風(fēng)機(jī)。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴(yán)重?fù)p壞,呈開放性破口。 該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。事故后對現(xiàn)場設(shè)備損壞情況檢查后發(fā)現(xiàn):21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴(yán)重,冷灰斗向爐后側(cè)例呈開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞,有66根開斷,爐右側(cè)21米層以下剛性梁嚴(yán)重變形,0米層爐后側(cè)基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機(jī)及噴射水泵等全部埋沒在內(nèi)。爐前側(cè)設(shè)備情況尚好,磨煤機(jī)、風(fēng)機(jī)、煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。該起事故最終核算直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元人民幣,修復(fù)時間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時間內(nèi)地區(qū)用電受到了嚴(yán)重影響,間接損失嚴(yán)重。 事故原因: 該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調(diào)查過程中的事故機(jī)理技術(shù)分析結(jié)論綜合如下: 1、運(yùn)行記錄中無鍋爐滅火和大負(fù)壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可以認(rèn)定,并非煤粉爆炸。 2、清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可以認(rèn)定,非析鐵氫爆炸。 3、鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計算確認(rèn),事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數(shù)量的集中載荷或者施加一定數(shù)量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。 4、事故發(fā)生后的檢驗(yàn)結(jié)果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規(guī)范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致包角管受過大拉伸力而造成的。 5、對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見:一種意見認(rèn)為,“3.10”事故的主要原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。事故的主要過程是:嚴(yán)重結(jié)積渣造成的靜載加上隨機(jī)落渣造成的動載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使?fàn)t膛壓力上升;落渣振動造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴(kuò)大,冷灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂;裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛壓力大增,造成MFT動作,并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動載和工質(zhì)閃蒸擴(kuò)容壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴(yán) 重結(jié)渣而由落渣誘發(fā)的機(jī)械一熱力破壞事故。另一種意見認(rèn)為,3月6日~3月10回爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重,由于燃燒器長時間下擺運(yùn)行,加劇了灰斗結(jié)渣。這為煤裂角氣和煤氣的動態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng)造了條件。灰渣落入渣斗產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動加速了可燃?xì)怏w的生成。經(jīng)分析計算,在0.75秒內(nèi)局部動態(tài)產(chǎn)生了2.7千克以上混合可燃?xì)怏w,逐步沿灰斗上升,在上升過程中,由于下二次風(fēng)與可燃?xì)饣旌?,混合溫度?70度左右(未達(dá)著火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機(jī)飄入,引起可燃?xì)怏w爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達(dá)2.72千帕以上,觸發(fā)MFT動作。爆炸時,兩側(cè)墻鼓出,在爆炸和爐底結(jié)渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛烈升高,使事故擴(kuò)大。 6、鍋爐投入運(yùn)行后,在燃用設(shè)計煤種及其允許變動范圍內(nèi)煤質(zhì)時出現(xiàn)前述的嚴(yán)重結(jié)渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問題,與制造廠鍋爐爐膛的結(jié)構(gòu)設(shè)計和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。另外,除上述諸技術(shù)原因外,電廠及有關(guān)單位在管理上存在的一些問題,也是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的原因:該事故機(jī)組自3月1日以來,運(yùn)行一直不正常,再熱器管壁溫連續(xù)超過報警溫度。雖經(jīng)采取調(diào)整火焰中心,加大吹灰和減輕負(fù)荷等措施,壁溫超限問題仍未解決。按廠家鍋爐運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫的報警溫度為607度,3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640度和670度之間,鍋爐負(fù)荷已從600兆瓦減至500兆瓦,再減至450兆瓦,到3月10日減至400兆瓦,再熱器壁溫仍嚴(yán)重超限。按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫嚴(yán)重超溫采取措施而無效時,應(yīng)采取停爐措施。運(yùn)行值班長曾多次向各級調(diào)度請示,但上級部門非但不同意停爐,而且還要求將鍋爐負(fù)荷再提高一些,要求鍋爐堅持運(yùn)行到3月15日計劃檢修時再停爐。結(jié)果因結(jié)焦嚴(yán)重,大塊焦渣崩落,導(dǎo)致該起特大事故發(fā)生。因此,該起事故原因的認(rèn)定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè)計、布置不完善及運(yùn)行指揮失當(dāng);是一起鍋爐設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人員群亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。 事故總結(jié): 1、制造廠應(yīng)采取措施,解決投產(chǎn)以來一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴(yán)重超限的問題。 2、制造廠應(yīng)研究改進(jìn)現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結(jié)焦和煙溫偏差過大的問題。在未改進(jìn)前,制造廠應(yīng)在保證鍋爐設(shè)計參數(shù)的前提下,提出允許噴燃器下擺運(yùn)行的角度和持續(xù)時間。 3、鍋爐設(shè)計中吹灰器布置密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠應(yīng)采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠應(yīng)加強(qiáng)檢修、維護(hù)和管理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率,必要時換用符合要求的吹灰器。 4、制造廠應(yīng)研究適當(dāng)加強(qiáng)冷灰斗支承的措施,以提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。 5、制造廠應(yīng)采取措施加裝必要的監(jiān)視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等,并送入計算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。此外,還應(yīng)考慮裝設(shè)記錄型爐膛負(fù)壓表。 6、制造廠應(yīng)對冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結(jié)渣情況。 7、制造廠應(yīng)對不符合安全要求的廠房結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施、通道、門、走、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門不能采用卷簾門,看火孔附近要有平臺等。 8、切實(shí)加強(qiáng)燃煤管理。電力部和其他上級有關(guān)部門應(yīng)共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應(yīng)問題。電廠要加強(qiáng)對入廠煤、火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。 9、電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,加強(qiáng)對鍋爐的運(yùn)行分析和管理工作。應(yīng)及時提出鍋爐運(yùn)行情況的分析意見和異常工況的應(yīng)急措施。 10、對事故中波及的設(shè)備和部件進(jìn)行仔細(xì)的檢查?;謴?fù)運(yùn)行前必須進(jìn)行爐內(nèi)空氣動力場和燃燒調(diào)整試驗(yàn)。 38、200MW#1機(jī)168試運(yùn)中,因循環(huán)水塔水位高,循環(huán)泵值班員誤關(guān)轉(zhuǎn)機(jī)冷卻水回水門降水塔水位導(dǎo)致#1機(jī)轉(zhuǎn)機(jī)冷卻水無法回前池,冷卻水中斷,使運(yùn)行的#1給水泵工作油溫度升高到130℃,#1給水泵跳閘,#2給水泵聯(lián)動成功1分鐘后也因工作油溫度高跳,導(dǎo)致鍋爐斷水干鍋,MFT動作滅火,168中斷。 事故經(jīng)過: 1991 年 3月21 日,某電廠4號鍋爐小修結(jié)束,汽輪機(jī)超速試驗(yàn)完畢準(zhǔn)備并網(wǎng)時,突然爐膛一聲巨響,汽包水位直線下降無法控制,緊急停爐。檢查發(fā)現(xiàn)前墻水冷壁爆管一根,爆口在衛(wèi)燃帶附近100㎝處,爆口附近同一循環(huán)回路共有25 根管產(chǎn)生不同程度的變形。經(jīng)搶修更換爆破的和變形嚴(yán)重的水冷壁管14根。于24 日18時再次點(diǎn)火,25日03:24帶負(fù)荷40MW,主蒸汽壓力9.3MPa,主蒸汽溫度490℃,電接點(diǎn)水位計指示+30mm,爐內(nèi)又發(fā)生一聲巨響,汽包水位直線下降無法維持,再次緊急停爐。檢查發(fā)現(xiàn)后墻水冷壁管一根爆破,爆口在衛(wèi)燃帶上方約80cm處,爆口周圍10多根水冷壁管不同程度變形。 事故原因分析: 這兩次爆管的情況基本相同,經(jīng)檢查外觀爆口特征和金相分析,斷定為短期超溫爆管。事故是由于運(yùn)行人員在鍋爐起動過程中,兩次未按規(guī)定清洗汽包就地水位計,而且未與電接點(diǎn)水位計核對,控制室內(nèi)水位計不能正常投入運(yùn)行,電接點(diǎn)水位計與就地水位計不符,而出現(xiàn)假水位工況未能及時發(fā)現(xiàn),致使鍋爐嚴(yán)重缺水爆管。 事故總結(jié): 1、嚴(yán)防鍋爐缺水和超溫超壓運(yùn)行,嚴(yán)禁在水位表數(shù)量不足(指能正確指示水位的水位表數(shù)量)。 2、經(jīng)常校對水位計,就地與遠(yuǎn)傳數(shù)值基本一致。 3、鍋爐控制室內(nèi)至少要有兩只性能可靠的遠(yuǎn)傳水位計。 4、按規(guī)定及時沖洗水位計。 5、當(dāng)鍋爐所有汽包水位表記全部失靈,運(yùn)行中無法判斷鍋爐汽包水位時,應(yīng)立即緊急停爐。 6、對于短期過熱引起的爆管,一般要求防止鍋爐汽包低水位、過量使用減溫水引起過熱器內(nèi)水塞和作業(yè)工具、焊渣等異物進(jìn)入鍋爐管道而造成堵塞等措施。 事故經(jīng)過: 1991年8 月22 日17:45,1號鍋爐點(diǎn)火起動;22日20:55,1號汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn);23 日06:42,并網(wǎng)帶負(fù)荷20-30MW,汽輪機(jī)、電氣做試驗(yàn);23日14:45,帶負(fù)荷60MW,投粉一層;23日16 時,導(dǎo)汽管爆破,被迫停爐。 事故原因分析: 事故的主要原因是由于鍋爐水動力調(diào)整不當(dāng),使各屏水流量不均勻,造成導(dǎo)汽管超溫爆管。 事故總結(jié): 1、對于長期超溫引起的爆管,就要弄清由于鍋爐熱力偏差、水力偏差還是結(jié)構(gòu)偏差所引起的超溫,以便采取相應(yīng)的對策。 2、鍋爐的過熱器、再熱器、導(dǎo)汽管等應(yīng)有完整的管壁溫度測點(diǎn),以便監(jiān)視各導(dǎo)汽管間的溫度偏差,防止超溫爆管。在啟動時,應(yīng)監(jiān)視水平煙道煙溫,過熱器、再熱器管壁溫度禁止超過規(guī)定值。 3、定期進(jìn)行鍋爐爐膛、煙道蒸汽吹灰,以消除熱偏差,防止受熱面局部超溫。 事故經(jīng)過: 1996 年3月13日00:29,4號機(jī)組由于直流控制電源總?cè)劢z熔斷,造成直流操作電源消失,4號機(jī)組跳閘,汽輪機(jī)主汽門關(guān)閉。因“機(jī)跳爐”聯(lián)鎖未投入運(yùn)行,機(jī)組甩負(fù)荷后燃料沒有聯(lián)動切斷。最高主蒸汽壓力達(dá)21.3MPa、主蒸汽溫度達(dá)576℃,而額定過熱器出口壓力為13.7MPa、汽包壓力為15.88MPa、主蒸汽溫度為540℃。 事故原因分析: 運(yùn)行人員在事故處理過程中,當(dāng)手動開啟脈沖安全門鍋爐壓力不降時(安全門、PCV閥拒動),沒有按規(guī)程果斷切斷制粉系統(tǒng),致使鍋爐承壓部件嚴(yán)重超溫、超壓。 事故總結(jié): 1、運(yùn)行中鍋爐主汽出口壓力超過安全門動作壓力(含PCV閥)而安全門拒動同時手動PCV閥又無法打開時,應(yīng)立即手動停爐。 2、機(jī)組運(yùn)行時鍋爐主汽、再熱冷、熱段安全門、Pcv閥,廠用汽管道所有安全門必須全部投入,嚴(yán)禁隨意解列運(yùn)行系統(tǒng)安全門,防止系統(tǒng)超壓。 3、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定專項安全技術(shù)措施,防止升壓速度過快或壓力、溫度失控造成超壓超溫現(xiàn)象。 事故經(jīng)過: 某電廠1999年6 月5 日,根據(jù)鍋爐大修工程進(jìn)度安排,準(zhǔn)備安全門定砣。 11時 30分,值長 下令鍋爐點(diǎn)火;12時先后投入1-3 號油槍,鍋爐開始升壓;13時,再熱器安全門開始定砣;13時30 分結(jié)束,之后鍋爐繼續(xù)升溫升壓;當(dāng)壓力升到15.8MPa 時,鍋爐分廠副廠長等人來到鍋爐乙側(cè)脈沖安全門平臺(標(biāo)高46.5,面積11.69㎡),準(zhǔn)備進(jìn)行一次汽系統(tǒng)安全門定砣。14時 02分鍋爐主汽壓力升至16.2MPa時,值長下令進(jìn)行事故放水、向空排汽試驗(yàn),繼續(xù)升溫升壓。15時06分,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時,突然一聲巨響,大量汽水呼嘯而出,熱蒸汽迅速籠罩鍋爐間,經(jīng)檢查鍋爐高溫省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò)管的直管段突然爆裂,爆裂發(fā)生在直管段上,沿軸向開裂,裂口長470mm 左右;爆口中間部位在汽水反作用力作用下,形成“∨”形彎;爆口方位正對著乙側(cè)一次汽系統(tǒng)安全門,乙側(cè)部分聯(lián)絡(luò)管保溫層被吹壞。當(dāng)即將鍋爐分廠副廠長等八名同志嚴(yán)重燙傷,其中五人醫(yī)治無效死亡。 事故原因分析: 本次安全門定砣壓力為16.66MPa,爆管時壓力為17.2MPa,介質(zhì)溫度為290℃左右,超壓引起爆管。在鍋爐安全門定砣過程中,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時,鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時過載斷裂,導(dǎo)致聯(lián)絡(luò)管縱向開裂。 事故總結(jié): 1、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定專項安全技術(shù)措施,防止升壓速度過快或壓力失控造成超壓現(xiàn)象。 2、安全閥未經(jīng)校驗(yàn)的鍋爐,在點(diǎn)火試運(yùn)啟動和在安全閥校驗(yàn)過程中應(yīng)有防止超壓的措施,并在專人監(jiān)護(hù)下實(shí)施。 3、做好鍋爐發(fā)生超壓、超溫等事故預(yù)想及防范措施。4.鍋爐在超水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全閥整定時,嚴(yán)禁非試驗(yàn)人員進(jìn)入現(xiàn)場。 事故經(jīng)過: 1990年1月25日03:20,在2號鍋爐滅火后,在恢復(fù)過程中,因給水調(diào)整門漏流量大(漏流量達(dá)120T/H),運(yùn)行人員未能有效控制汽包水位,導(dǎo)致汽包水位直線上升,汽溫急劇下降,造成汽輪機(jī)水沖擊。 事故原因分析: 運(yùn)行人員未能及時發(fā)現(xiàn)汽溫急劇下降,使低溫蒸汽較長時間進(jìn)入汽輪機(jī)。低溫蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),造成汽缸等靜止部件在溫差應(yīng)力作用下變形,轉(zhuǎn)軸彎曲,動靜部件發(fā)生徑向嚴(yán)重碰磨,軸系斷裂。 水位表失靈和指示不正確、鍋爐水位保護(hù)拒動、給水系統(tǒng)故障、違反運(yùn)行規(guī)程、誤判斷、誤操作等是造成鍋爐汽包滿水和缺水事故的主要原因。 事故總結(jié): 從汽包水位測量系統(tǒng)的配置、安裝和使用以及給水系統(tǒng)的維護(hù)等方面出發(fā),制定相應(yīng)的反事故技術(shù)措施。