一起因篦冷機風機故障誘發(fā)窯2.6米紅窯事故分析
一、事故經(jīng)過
2020年11月15日2:47XX水泥篦冷機一室冷卻風機15a05b跳停,二次風溫從約1100度上升至1200多度,造成窯況波動窯皮掉落。2:56中控筒掃顯示2.6米處約巴掌大面積溫度由330度上升到386度(圖1),后經(jīng)操作調整溫度降到310度左右。
11月18日因熟料斜拉鏈停機處理1個不轉的滾輪,停篦冷機5分鐘,造成窯況波動,窯筒體2.6米位置再次出現(xiàn)高溫,筒掃最高顯示424 度(圖2),窯況恢復后高溫點溫度恢復正常。
11月21日夜班煤種從山西5500的煤更換到山西5000的煤,換煤過渡中配料調整不及時,出窯熟料KH出現(xiàn)異常偏低(KH從0.897降到0.870左右),窯況波動窯筒體2.6米位置又再次出現(xiàn)高溫,期間窯皮頻繁掉落。
11月22日上午10:00筒掃顯示462度(圖3),現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該處窯筒體已出現(xiàn)紅窯,中控立刻緊急止料停窯搶修。該位置使用鎂鋁尖晶石磚,2020年3月大修整體更換。
二、搶修過程
11月22日止料后冷窯,制造部立即組織隊伍進行搶修,23日6:30打開窯門檢查發(fā)現(xiàn)2.6米處第10環(huán)位置共有9塊耐火磚脫落,周邊耐火磚厚度最薄約100mm。
根據(jù)燒成帶耐火磚實際狀況,決定整體更換1.0∽5.2米耐火磚。于11月25日19:55窯恢復投料,此次事故造成停窯81.92小時。
三、事故原因
(一)事故誘因
1、篦冷機一室風機故障:11月15日篦冷機一室15a05b風機軸承燒壞停機,二次風溫迅速上升(1100℃上升到1200℃),窯況波動,窯皮掉落扯掉耐火磚;
2、停篦冷機,窯內風大幅波動:11月18日熟料斜拉鏈停機處理滾輪,窯減產(chǎn)運行且篦冷機聯(lián)鎖跳停,窯況波動,窯皮掉落扯掉耐火磚;
3、配料波動:11月21日煤種從山西5500的煤更換到山西5000,入窯生料波動大,窯況波動,窯皮掉落扯掉耐火磚。
(二)根本原因
2.6米處窯磚已經(jīng)燒薄僅剩約100mm,造成窯磚薄的主要原因:
1、窯況波動,窯前冷卻帶窯皮不穩(wěn)定,頻繁掉落,影響耐火磚使用壽命:垃圾焚燒項目投產(chǎn)后,出窯熟料KH值及二次風溫相比之前波動變大,窯況不穩(wěn)定,窯前冷卻帶(0∽6米)窯皮不穩(wěn)定,頻繁掉落,每次掉落均侵蝕扯掉部分耐火磚。
2、耐火磚施工質量問題:窯內耐火磚施工過程中環(huán)縫控制過大,導致窯磚出現(xiàn)局部錯位,致使耐火磚受力不均衡;窯內耐火磚施工過程中鎖磚鎖得過緊,使鎂鋁磚在高溫受熱中無膨脹空間,出現(xiàn)爆頭現(xiàn)象;
3、耐火磚配置不合理:窯內1.8∽10.0米位置一直使用鎂鋁尖晶石磚,鎂鋁尖晶抗剝落性能好,但不利于掛窯皮,窯皮掛不牢固易脫落;
4、輪帶墊鐵問題:輪帶墊鐵磨損,導致窯與輪帶間隙變大(26mm左右),窯筒體受力變形加大,影響耐火磚的使用壽命。
1、緊急采購篦冷機15a05b冷卻風機備件,盡快修復,檢測動平衡,投入使用;
2、明年大修檢查更換斜拉鏈滾輪、軌道、齒塊等,減少故障率;
3、煤種變化時,跟蹤生料均化庫的均化效果和生料庫位,根據(jù)煤成分變化情況計算好配料調整的時間與幅度,確保出窯熟料成分穩(wěn)定;
4、在進熱盤爐溜子增加無軸絞刀,穩(wěn)定垃圾入窯,減少系統(tǒng)波動;
5、加強窯內耐火磚施工監(jiān)督力度,專人實時跟蹤檢查:砌磚時要求找窯中心線及畫窯縱向基準線和控制線,嚴格控制好環(huán)縫;鎖磚時嚴格控制鋼板數(shù)量,讓鎂鋁(鐵)尖晶石磚留有一定的膨脹空間;
6、調整窯內冷卻帶耐火磚配置:本次搶修把窯內1.6-5.2米的鎂鋁尖晶石磚更換成鎂鐵尖晶石磚,讓窯皮掛得更加牢固;
7、明年大修更換一檔輪帶墊鐵,確保輪帶間隙在控制范圍內。